造紙污水處理活性炭過濾器
1 工程概況
1. 1 工程背景
某紙業(yè)公司采用APMP 法生產(chǎn)楊木化機漿,并利用自制紙漿生產(chǎn)書寫紙、膠版印刷紙等高級紙品種,目前總生產(chǎn)能力達到20×104 t/a。廢水處理量為13 200 m3/d,廢水有機物濃度及纖維含量較高。若采用常規(guī)的活性污泥法處理這種高濃度廢水,在經(jīng)濟上不合理,經(jīng)過多重比較,采用預處理/EGSB/射流曝氣/超效淺層氣浮處理工藝,處理后出水水質(zhì)達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544—2008) 。
1. 2 水質(zhì)特點
該企業(yè)采用APMP 法生產(chǎn)楊木化機漿,產(chǎn)生的主要含纖維懸浮物(SS) 及有機污染物(BOD5、COD)、SO42-,且水溫高達70 ℃,屬于高濃度制漿廢水。經(jīng)監(jiān)測,進、出水水質(zhì)見表1。
1. 3 工藝流程
根據(jù)楊木化機漿廢水水質(zhì)特點,厭氧部分采用EGSB 工藝,該工藝去除有機物效率高、穩(wěn)定可靠,在國內(nèi)有多項成功的工程實例。工藝流程見圖1。EGSB 厭氧系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣經(jīng)處理后進沼氣燃燒器。
2 主要構筑物及參數(shù)
?、傩D濾網(wǎng)。采用2 臺直徑為1.5 m、縫隙為0.3 mm的旋轉濾網(wǎng),脫除廢水中大部分以纖維物質(zhì)為主的懸浮固形物,對纖維進行回收。
②斜網(wǎng)。采用150 m2、100 目斜網(wǎng)進一步去除廢水中的纖維物質(zhì),對纖維進行回收。
?、劾鋮s塔1。1 套,Q=550 m3/h。
④絮凝池。反應時間為15 min,采用鋼筋混凝土結構。
?、莩醭脸?。1 座,D=31 m,采用鋼筋混凝土結構,表面負荷為0.72 m3/(m2·h) 。
?、蘩鋮s塔2。1 套,Q=550 m3/h。
?、叱\層氣浮1。1 套,Q=550 m3/h,尺寸為¢12 m×0.65 m。
⑧均衡池。主要使廢水穩(wěn)定進入后續(xù)厭氧系統(tǒng)。鋼筋混凝土結構,HRT=5.0 h。
?、?EGSB 反應池。通過厭氧反應,降解廢水中大部分COD,并產(chǎn)生沼氣。COD 容積負荷為18.6kgCOD/(m3·d),COD 去除率> 65%。鋼筋混凝土結構,有效容積為5 500 m3。
?、馍淞髌貧獬亍2捎娩摻罨炷两Y構,有效容積為20 000 m3,絕大部分有機物都在此得到降解。
11沉池。1 座,鋼筋混凝土結構,表面負荷為0.60 m3/(m2·h) 。
12超效淺層氣浮2。1 套,Q=550 m3/h,尺寸為¢14 m×0.65 m。
13沼氣處理設施。EGSB 產(chǎn)生的沼氣經(jīng)過沼氣冷凝罐后,進入沼氣燃燒器。沼氣火柜1 套,流量為1 400 m3/h。
3 工藝特點及工程運行情況
3. 1 預處理系統(tǒng)
預處理系統(tǒng)采用旋轉濾網(wǎng)+ 斜網(wǎng)+ 冷卻塔1 +初沉+ 冷卻塔2 + 超效淺層氣浮的工藝,將廢水中大部分懸浮物去除,利用一級冷卻塔將廢水溫度從70 ℃降至50 ℃,后采用二級冷卻塔將廢水溫度從50 ℃降至38 ℃。當初沉池SS < 500 mg/L 時,預處理系統(tǒng)不需啟動氣浮裝置,只有SS > 500 mg/L 時啟動氣浮裝置,通過投加藥劑保證出水SS < 500 mg/L。
3. 2 厭氧處理系統(tǒng)
厭氧處理設施包括厭氧調(diào)質(zhì)池、EGSB 反應池、厭氧污泥池。
調(diào)質(zhì)池用來優(yōu)化進入反應器廢水的狀態(tài)并將原水和部分厭氧出水混合,在反應器運行時,通過投加酸或堿來控制廢水的pH 值(6.5~7.5),為厭氧菌創(chuàng)造的反應狀態(tài)。
經(jīng)過調(diào)質(zhì)的廢水將穩(wěn)定、連續(xù)地泵入EGSB 反應器。進水通過特殊設計的布水系統(tǒng)全橫截面地布水。這將保證均一布水并避免死水區(qū)或污泥床的溝流現(xiàn)象存在。在EGSB 反應池中,高濃度有機物被轉化為沼氣等,整個厭氧反應在此完成,池體頂部設置三相分離器,保證氣、水、污泥的分離。厭氧處理系統(tǒng)COD 去除率> 65%。
3. 3 好氧及后續(xù)處理系統(tǒng)
好氧及后續(xù)處理系統(tǒng)采用射流曝氣+ 二沉池+超效淺層氣浮。
曝氣池采用射流曝氣法,采用鼓風機和射流曝氣裝置對廢水進行充氧。廢水經(jīng)內(nèi)噴嘴高速噴出,來自風機的空氣進入外噴嘴并與之混合為氣液兩相體,氣水充分混合后經(jīng)外噴嘴噴射釋放,形成含有大量細小氣泡的射流束。這種曝氣方式氧的利用率高,處理效果好。廢水經(jīng)二沉池后,出水增加超效淺層氣浮裝置,通過PAC、PAM 藥劑的投加,保證出水達標排放。
3. 4 沼氣處理系統(tǒng)
EGSB 中三相分離器分離出的氣源即為沼氣,沼氣產(chǎn)量取決于進入EGSB 反應池的COD 濃度,達到設計值時沼氣量為1 400 m3/h。
沼氣通過沼氣冷凝設施后進入沼氣燃燒器,其zui大燃燒能力為1 400 m3/h。燃燒器通過控制的氣體壓力自動操作,氣體壓力達到設定值則啟動閥門,點火器自動點火。
4 工藝運行狀況
該工藝穩(wěn)定成熟、運行可靠、管理方便,經(jīng)過調(diào)試,系統(tǒng)運行效果良好,各項水質(zhì)達到標準要求。EGSB 運行數(shù)據(jù)見表2,各主體單元平均運行結果見表3。
5 結論
?、俨捎妙A處理/EGSB/射流曝氣/超效淺層氣浮工藝處理楊木化機漿廢水,出水COD≤150 mg/L、BOD5≤30 mg/L、SS≤50 mg/L,均能達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB 3544—2008) 。
?、趨捬跸到y(tǒng)采用EGSB,滿負荷運行時容積負荷zui高可達18.6 kgCOD/(m3·d),COD 去除率為65%~75%。
?、蹍捬跸到y(tǒng)出水與企業(yè)生活污水和沖洗水混合后進入好氧系統(tǒng),提高了好氧系統(tǒng)處理效率。
④好氧系統(tǒng)后續(xù)增加超效淺層氣浮,PAC 投加量為100~300 mg/L,PAM 投加量為2~3 mg/L,保證廢水達標排放。
⑤該工程實施后,COD 每年排放量由原來的43 360 t 下降到722.7 t,減少了98%,環(huán)境效益十分明顯。