噴漆房廢氣揮發(fā)性有機物在線監(jiān)控系統(tǒng)
現(xiàn)階段國內生活垃圾焚燒廠設計、建設、調試、驗收和運行控制均依據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485~2001)要求。截止2011年底全國投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠有120座,總處理能力達10.2萬t/d,預計到“十二五”末我國生活垃圾焚燒項目將超過300座,13焚燒垃圾量達30.7萬t,煙氣排放量將會增加。
隨著公眾關注度和環(huán)保意識的增加,環(huán)保部頒布了《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2014)(以下簡稱2014版標準),與2001版標準相比,不僅大幅收嚴了二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等常規(guī)污染物和二口惡英、重金屬等特征污染物的排放限值,還增加了一氧化碳等工況控制指標,并且同時還對入爐廢物、監(jiān)測要求等做出了相應的修訂,要求所有的已建、在建和將建的生活垃圾焚燒項目從2016年1月1日開始執(zhí)行2014版標準。
本文分析江蘇某垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣處理系統(tǒng)存在的問題及提標改造難點,根據(jù)煙氣中各組分處理原理及相關煙氣處理系統(tǒng)改造案例提出改造方案,并對改造后環(huán)保及經濟效益分析說明,為垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣處理系統(tǒng)提標改造提供一種思路。
江蘇某垃圾焚燒發(fā)電廠用于處理生活垃圾,于2006年9月投入運行,年處理生活垃圾規(guī)模28萬t。公司裝備3×250t爐排焚燒爐(3×22t/h余熱鍋爐),配備2X6MW中溫中壓純凝汽輪發(fā)電機組。煙氣處理系統(tǒng)采用的工藝為“急冷塔+干法(消石灰)+活性炭+布袋除塵器”,見圖1,飛灰經螯合穩(wěn)定化處理后,送人生活垃圾填埋場填埋。
(1)煙氣排放HCl和SO2方面煙氣出口設計HCl和SO2排放指標分別為75mg/m3和260mg/m3,而目前運行狀況煙氣中HCI和S02排放質量濃度分別在10~65mg/m3和40~100mg/m3范圍內波動,煙氣中HCl和SO2排放濃度不能*2014版標準HC1日均≤50mg/m3和SO2日均≤80mg/m3的要求。
(2)煙氣排放顆粒物指標方面
布袋除塵器設計出口煙氣顆粒物質量濃度為<80mg/m3。根據(jù)監(jiān)測結果,煙氣排放顆粒物質量濃度一般在20~30mg/m3,不能*2014版標準顆粒物日均≤20mg/m3的要求。本項目布袋除塵器過濾面積為1850m2,設計氣布流速<1m/min(實際0.81m/min),而南海綠電垃圾焚燒項目布袋除塵器氣布流速為0.65m/rain,其煙氣排放顆粒物濃度測量值一般<5mg/m3。分析認為煙氣顆粒物濃度偏大是氣布流速設計取值較高造成的。
(3)煙氣排放NO指標方面
煙氣出口設計NO排放指標為400m#m3,而目前煙氣NO排放指標一般在150~350mg/m3,不能*2014版標準NO日均≤250me/m3的要求。
(4)煙氣處理HC1處理能力
原煙氣處理系統(tǒng)設計HC1處理能力人口質量濃度為1500mg/m3,2014版標準增加經消毒的醫(yī)療廢物可入廠焚燒,而根據(jù)實際運行發(fā)現(xiàn)醫(yī)療廢物經焚燒后產生HCI質量濃度高達40OO~5000mg/m3;原設計脫酸劑消石灰反應效率低,一般在70%左右;為保證脫酸效率,鈣硫比高達2.5以上,消石灰耗用量特別高,同時也增加了飛灰螯合穩(wěn)定系統(tǒng)運行負擔。
噴漆房廢氣揮發(fā)性有機物在線監(jiān)控系統(tǒng)