一、前言
目前市場上普遍使用的有淋水盤式、噴霧式、旋膜式三種型式的除氧器,淋水盤式除氧器因運行容易振動,除氧效率低下,已逐步被淘汰;噴霧式及旋膜式因具有一些優(yōu)點仍然被部分用戶使用,但其缺點也在運行中逐漸顯現(xiàn):
1.特別是這兩種型式的除氧器都不能在特殊情況下超出力運行。
2.低水溫運行時除氧頭易振動的缺陷。
已越來越引起技術(shù)界的重視。與噴霧式除氧器的霧化噴頭的原理基本相同,旋膜式除氧器給水經(jīng)過膜孔起膜后沿管口向下噴出,從除氧頭下部上升的加熱蒸汽與之交匯形成熱交換區(qū),瞬間停留后的膜化水(實為霧化)下落在Ω形填料上再行加熱,Z后水落到下部水箱,完成熱交換過程。因噴霧填料式除氧器的換熱主要是在膜管下端出口500mm處,此段除氧水實為霧化狀態(tài),所以上段除氧效率與噴霧式基本接近。Ω環(huán)填料層作為除氧水深度除氧區(qū),因“Ω”填料的分散及易變形特點,使其在運行一段時間后,往往從淋水孔脫落至水箱,或變形后緊壓成塊狀,行成水阻,影響水流下落,從而大大減小除氧頭出力。老式除氧器的這些缺點使其在運行初期雖然能達(dá)到國家部頒的除氧要求,但在隨著時間的推移,填料層出現(xiàn)問題以后,出水即出現(xiàn)不合格情況,有的甚至超標(biāo)達(dá)三倍以上。
二、改造方案
我公司在整套供應(yīng)新型旋膜式除氧器的同時。還承接有關(guān)電廠對淋水盤式、噴霧填料式除氧器的技術(shù)改造工作.
根據(jù)我公司以往對全國各地區(qū)的發(fā)電廠、熱電廠、自備電廠的除氧器實施技術(shù)改造證明,把淋水盤式、噴霧填料式除氧器改造成旋膜式除氧器是成功的,效果也是顯著的。
(一)具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、改造費用低,是更換除氧頭造價的 1/2左右。
2、進(jìn)度快,易加工和安裝。220T/H以下出力的除氧器,一般一周之內(nèi)即可完工,220T/H以上出力的除氧器,一般半個月內(nèi)完工。
3、運行穩(wěn)定,無振動;適應(yīng)性能好,對水質(zhì)、水溫要求不苛刻,且除氧效
率高達(dá) 99%以上,給水含氧合格率達(dá)*(低壓除氧器≤15PPb,高壓除氧
器≤7PPb)
4、可超出力50%左右穩(wěn)定運行.
(二)改造部分的結(jié)構(gòu)簡介(見附圖)
從圖中可以看出,對原有的除氧器改造是十分方便的.
即利用原除氧頭的外殼封頭部分,將原頭內(nèi)的淋水盤式或噴霧填料式的部件
全部拆除,保留下部進(jìn)汽盤,然后在下部進(jìn)汽盤的上方一定位置加裝液汽網(wǎng)和水
篦子,然后環(huán)形壓板進(jìn)行密封固定,防止今后運行中水汽短路.
再把封頭與筒體的接口處解開后焊接裝進(jìn)起膜器,按提供的改造方案圖連接
管道口其它部件,即告完工,驗收合格后投運.
在改造過程中,一般不增大除氧頭的直徑,根據(jù)具體的實際情況將其高度作
適當(dāng)改變,一般只增高或按原高度裝焊.
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