印染廠車間廢水處理設(shè)備
工藝特點
改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點。
(1)抗沖擊負荷能力強。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩(wěn)定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛(wèi)生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗,易于操作等優(yōu)點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當(dāng)負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態(tài),形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風(fēng),濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產(chǎn)泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池終產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前終產(chǎn)泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統(tǒng)的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
(4)曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運行時發(fā)現(xiàn):使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達標(biāo)運行,經(jīng)測定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個極有利條件。
印染廠車間廢水處理設(shè)備
處理方法:
1、混凝法:主要是混凝沉淀法和混凝氣浮法兩種方法,使用的混凝劑大多是鋁鹽或鐵鹽,其中,堿式氯化鋁
(PAC)的橋吸附性能較好,而琉酸亞鐵的價格低。據(jù)報道,弱陰離子性高分子混疑劑使用范圍廣,若與硫酸鋁合
用,則可發(fā)揮更好的效果?;煲煞ǖ闹饕獌?yōu)點是工藝流程簡單,操作管理方便,設(shè)備投資少,占地面積小,疏水染料脫色效率高,;缺點是操作成本高,污泥大,脫水困難,水染料處理效果差。
2、電解法:對酸性染料印染廢水有較好的處理效果,脫色率為50%-70%,但對色度深、CODcr高的廢水處理效果較差。染料的電化學(xué)性能表明,電解處理中不同染料對CODCr的去除率順序為:硫化物染料、還原染料> 酸性染料、活性染料>中性染料、直接染料>陽離子染料,這種方法正在推廣應(yīng)用。
3、氧化法:臭氧氧化在國外應(yīng)用廣泛,印染廢水臭氧脫色的數(shù)學(xué)模式。結(jié)果表明,臭氧投加量為0.886goo3/g
時,淡褐色染料廢水的脫色率可達80%,連連續(xù)運行所需臭氧高于間歇運行所需臭氧量,在反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置擋板可使臭氧量降低16.7%。建議設(shè)計間歇式臭氧氧化脫色反應(yīng)器,并在反應(yīng)器內(nèi)安裝分離器。臭氧氧化法對對大多數(shù)染料有較好的脫色效果,但對硫化、還原、涂料等不溶 于水的染料脫色效果較差。根據(jù)國內(nèi)外的運行經(jīng)驗和效果,該法脫色效果好,但耗電量大,難以大規(guī)模推廣應(yīng)用。光氧化法脫色效率高,但設(shè)備投資和電耗有待進一步降低。