一、技術(shù)背景
在全國已投運煙氣脫硫機組中,石灰石-石膏濕法脫硫(FGD)機組占95%,普遍設(shè)置了*容量的脫硫旁路煙道和旁路擋板。“十一五”期間,不少燃煤機組脫硫設(shè)施運行不正常,脫硫旁路擋板頻繁開啟,導(dǎo)致SO2異常排放,嚴(yán)重影響國家減排目標(biāo)的完成。因此《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》國發(fā)[2011]42號)明確提出了煙氣脫硫設(shè)施要按照規(guī)定取消旁路。對裝機容量300MW以上的燃煤機組取消旁路的時間進(jìn)行了明確的要求。
二、旁路取消存在的問題
旁路取消后,脫硫系統(tǒng)就成為鍋爐煙氣排向大氣的*通道,一旦脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)故障退出運行,將直接導(dǎo)致機組的非計劃停運,直接威脅電網(wǎng)安全,影響工業(yè)用電、用汽,供熱機組在冬季還直接威脅居民的供暖,對于燃油點火機組,由于點火初期爐溫較低,部分未燃盡的燃油可能進(jìn)入脫硫系統(tǒng),引起漿液中毒,漿液中毒的主要原因是漿液中的氟離子和氯離子反應(yīng)生成的氟化物和氯離子的化合物,這種化合物呈現(xiàn)粘性的絮凝狀態(tài),會封閉石灰石顆粒的表面,阻止石灰石顆粒的溶解,漿液中毒時,表現(xiàn)為脫硫效率低下,即使采取降低吸收塔入口SO2濃度,加大石灰石供漿量,提高漿液PH值等手段,脫硫效率提高都不明顯,*保持較低的脫硫效率,導(dǎo)致SO2超標(biāo)排放,有時還會發(fā)生吸收塔溢流管冒泡現(xiàn)象,另一種現(xiàn)象為皮帶脫水機產(chǎn)生“拉稀”現(xiàn)象,即使調(diào)整旋流站的出口漿液密度,仍然出現(xiàn)脫水困難的現(xiàn)象。
三、解決辦法
吸收塔漿液中毒是脫硫行業(yè)的一個技術(shù)難題,中毒漿液處置給電廠帶來很大的困擾,除了將中毒漿液置換拋棄外,特別是起動過程燃油點火機組防止?jié){液中毒在及國內(nèi)尚無成功的經(jīng)驗。通過某電廠旁路取消后起動過程表明,起動過程采用加入LYWS石灰石濕法脫硫防止?jié){液中毒平衡劑,提高漿液的PH值,適時投入石灰石漿液,防止?jié){液中毒的方法是成功的,有效解決了燃油起動機組取消脫硫旁路后起動過程漿液中毒的難題,*了技術(shù)空白,為國家推行取消脫硫旁路的政策提供了有力的,給相關(guān)電廠提供借鑒。