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北京北大先鋒科技股份有限公司

變壓吸附制氧在間歇式固定層造氣爐增氧制氣中的應用

時間:2015-4-10閱讀:1543
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  要:介紹了北大先鋒變壓吸附制氧技術(shù)的原理及其在間歇式固定層造氣爐增氧制氣中的應用情況,并結(jié)合生產(chǎn)實際情況,概述了采用增氧制氣后對相關(guān)工藝參數(shù)的調(diào)整情況。采用增氧制氣后,提高了單爐發(fā)氣量,降低了灰渣中的殘?zhí)己?,減少了二氧化碳排放量,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。

關(guān)鍵詞:變壓吸附  造氣  節(jié)能

中圖分類號:TQ441      文獻標識碼:B     文章編號:1006-7779201501-00  -05


安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能公司)2套合成氨裝置共有33臺造氣爐,其中Φ 2 800 mm錐形爐3臺、Φ 2 800 mm直筒爐30臺,采用間歇式固定層制氣工藝。2011年9月,2#合成氨裝置的11臺造氣爐于利用航天爐深冷空分裝置多余的氧氣(體積分數(shù)為99.9%,壓力5.1 MPa,流量2 000 m3/h)進行增氧制氣改造,節(jié)能效果明顯(噸氨塊煤消耗下降25 kg,造氣系統(tǒng)停運1臺440 kW造氣風機及1臺Φ 2 800 mm直筒爐)。為此,2012年1#合成氨裝置3#造氣系統(tǒng)的7臺造氣爐也進行了增氧制氣改造,同樣利用航天爐深冷空分裝置多余的氧氣(流量約1 100 m3/h),亦取得了較好的節(jié)能效果。2013年4月,中能公司決定新增1套變壓吸附制氧裝置,1#合成氨裝置的22臺造氣爐全部改用增氧制氣,同時將原航天爐深冷空分裝置多余的氧氣全部供2#合成氨裝置的11臺造氣爐使用。

制氧技術(shù)的選擇

目前,主要的制氧技術(shù)有深冷空分、變壓吸附和膜分離3種。中能公司通過多方考察,對3種制氧技術(shù)進行了綜合對比(表1)。

表1  3種制氧技術(shù)綜合對比

項目

深冷空分

變壓吸附

膜分離

φ(O2)/%

99.6

80.0~93.0

28.0~30.0

制氧壓力

加壓

常壓~負壓

負壓

制氧單位電耗1)/(kW·h)

0.55~0.65

0.30~0.37

<0.30

裝置占地面積

較大

適中

較小

裝置壽命

*性

分離填料>10年

膜材料2~3年

裝置建設(shè)投資

裝置規(guī)模越小,單位投資越高

在一定規(guī)*圍內(nèi),單位投資低于深冷空分

在一定規(guī)*圍內(nèi),單位投資低于變壓吸附和深冷空分

設(shè)備特點

主機質(zhì)量大,結(jié)構(gòu)復雜,制造困難,操作維護復雜,供貨周期長,設(shè)備投資大,安裝費用較高,需熟練工操作

主機質(zhì)量輕,動力設(shè)備少,制造容易,維修簡單,設(shè)備投資較小,安裝費用較低,操作靈活,開、停車簡便方便,可實現(xiàn)無人操作

積木式結(jié)構(gòu),安裝、維護和更換方便,占地面積小,設(shè)備投資較少,安裝費用低

維修費用

在低溫下運行,運轉(zhuǎn)機復雜,維修費用較高

設(shè)備少,常溫下操作,維修費用少

負壓下操作,維修費用一般

產(chǎn)品可調(diào)性

較難

較易

較易

設(shè)備啟動至出產(chǎn)品時間

4~15 h

15~30 min

5~10 min

注:1)指1 m3 體積分數(shù)100%純氧電耗,下同。

中能公司根據(jù)綜合對比結(jié)果及造氣系統(tǒng)對氧氣含量的要求,選擇了操作簡單、開停車方便、占地面積小、維修費用低、自動化程度高且操作彈性較大、運行穩(wěn)定性較高的變壓吸附制氧(簡稱VPSA制氧)工藝。經(jīng)多家廠商競標,zui終與北京北大先鋒科技有限公司(以下簡稱北大先鋒公司)牽手合作,采用該公司的制氧技術(shù)。北大先鋒公司是早的VPSA制氧裝置供應商之一,也是目前國內(nèi)*能大規(guī)模、穩(wěn)定生產(chǎn)鋰基分子篩制氧吸附劑的廠商,其低成本VPSA制氧新技術(shù)已得到廣泛應用,裝置的穩(wěn)定性和制氧單位電耗都達到了先進水平。

2  VPSA制氧工藝

2.1 VPSA制氧的基本原理

原料空氣經(jīng)過濾器去除雜質(zhì)后進入羅茨鼓風機增壓,然后通過管道和氣動切換閥門進入吸附劑床層,原料空氣中的水分和二氧化碳被底部的13X吸附劑吸附;凈化后的空氣在吸附塔內(nèi)繼續(xù)上升,經(jīng)PU-8型鋰基制氧吸附劑(北大先鋒公司提供)的過程中氮氣逐漸被吸附,從而在吸附塔頂部富集得到氧氣;產(chǎn)品氧氣從吸附塔頂部引出并進入氧氣緩沖罐,再經(jīng)增壓后供造氣系統(tǒng)使用。為了連續(xù)獲得氧氣,一般配置2臺或2臺以上的吸附塔,1臺吸附塔在較高壓力下吸附空氣中的氮氣,在吸附塔出口端獲得產(chǎn)品氧氣;其他的吸附塔在較低壓力下解吸或升壓,以便在下個周期內(nèi)吸附原料空氣中的氮氣;幾臺吸附塔輪流切換,從而達到連續(xù)產(chǎn)氧的目的。對于VPSA制氧工藝,每個周期都必須完成吸附、順向放壓、真空解吸、真空清洗、均壓、升壓等步驟[1]。

吸附:空氣經(jīng)吸附塔床層,氮氣被吸附;當吸附塔達到一定壓力后,產(chǎn)品氧氣流入氧氣緩沖罐。

順向放壓:吸附結(jié)束后,吸附塔上部氣體中含氧量相對較高,將其順向放氣至低壓吸附塔。

真空解吸:順向放壓結(jié)束后,吸附塔壓力仍較高,需通過抽真空的方法使吸附塔壓力進一步降低,使解吸的氮氣抽出放空。

真空清洗:在吸附塔抽真空達到zui低解吸壓力前,將氧氣從頂部通入吸附塔,同時對吸附塔底部繼續(xù)抽真空,使吸附的氮氣進一步解吸。

均壓:吸附塔再生結(jié)束后,將完成吸附的吸附塔內(nèi)氣體從頂部通入吸附塔,同時對吸附塔底部繼續(xù)抽真空。

升壓:均壓后,吸附塔壓力仍較低,利用氧氣緩沖罐中的產(chǎn)品氣從頂部進入吸附塔,同時從吸附塔底部引入空氣,對吸附塔進行升壓。

以上各步驟循環(huán)進行,即可實現(xiàn)空氣中的氧氮分離,從而得到符合要求的產(chǎn)品氧氣。各工作步驟的切換靠氣動閥門實現(xiàn),氣動閥門根據(jù)控制系統(tǒng)設(shè)定的程序?qū)崿F(xiàn)自動開啟和關(guān)閉。

2.2 VPSA制氧裝置主要設(shè)備參數(shù)及經(jīng)濟指標

VPSA制氧裝置主要設(shè)備參數(shù)及經(jīng)濟指標分別見表2和表3。

2  VPSA制氧裝置主要設(shè)備參數(shù)

設(shè)備名稱

設(shè)備參數(shù)

數(shù)量/

羅茨鼓風機

495.5 m3/min

2

羅茨真空泵

1 008 m3/min

2

氧氣增壓風機

181 m3/min

1

吸附塔

Φ 5 400 mm

5

氧氣緩沖罐

Φ 3 400 mm

2

儀表空氣緩沖罐

Φ 1 400 mm

1

低壓氧緩沖罐

Φ 1 800 mm

1















VPSA制氧裝置主要經(jīng)濟指標

 

氧氣產(chǎn)量/

m3·h-1,標態(tài))

φO2/%

制氧單位電

/kW·h

設(shè)計值

8 813

80

≤0.415

實際值

9 000

83

≤0.390








從表2可知,各項指標*達到設(shè)計要求。VPSA制氧裝置自開車以來,運行一直比較平穩(wěn)。

造氣增氧制氣流程

1#合成氨裝置共有22臺造氣爐,分為3套造氣系統(tǒng),其中1#~3#造氣系統(tǒng)分別有8臺、7臺和7臺造氣爐,每套造氣系統(tǒng)中3~4臺造氣爐分為1個小系統(tǒng)。各套系統(tǒng)利用蝶閥控制及DCS控制系統(tǒng)吹風排隊功能,可實現(xiàn)相互串聯(lián),實現(xiàn)3~5臺造氣爐為一個單獨運行系統(tǒng)。造氣增氧流程:來自VPSA制氧裝置的氧氣通過總管分別分配至1#~3#富氧緩沖罐,然后由富氧緩沖罐出口管分成2根支管,其中一根為上加氮加氧總管,然后單爐設(shè)置1只DN250 mm液壓閥,與上加氮空氣混合入爐;另一根為空氣加氧總管,分2條支路,經(jīng)1只DN250 mm液壓閥分別對2套系統(tǒng)空氣總管進行加氧。

造氣增氧設(shè)備的設(shè)置:每套造氣系統(tǒng)設(shè)置1臺氧氣緩沖罐;每套運行系統(tǒng)風機出口處設(shè)置1只加氧液壓閥及1只截止閥,同時要求加氧液壓閥與DCS控制進行聯(lián)鎖;每套造氣系統(tǒng)設(shè)置1根上加氮加氧總管,單爐上加氧閥與此管相聯(lián),且上加氮加氧閥門前、后均應設(shè)置截止閥,液壓閥由DCS控制。設(shè)置以上閥門結(jié)合DCS控制系統(tǒng),可實現(xiàn)每臺造氣爐單獨選擇上加氮加氧、空氣加氧,避免單爐爐況波動及氧含量升高

增氧制氣工藝的選擇及調(diào)整

4.1 增氧制氣工藝的選擇

目前,國內(nèi)固定層增氧氣化工藝主要有富氧連續(xù)氣化工藝、加氮增氧間歇氣化工藝及吹風增氧間歇氣化工藝。

4.1.1 固定層富氧連續(xù)氣化工藝

采用富氧連續(xù)氣化工藝的爐上溫度450~550 ℃,比間歇氣化吹風及上行溫度高200~280 ℃,煤氣顯熱損失較大;同時,生成的煤氣中φ(CO2)高達16%~18%,比采用間歇氣化工藝的半水煤氣中φ(CO2)增加8%~10%。由于半水煤氣中的CO2含量增加,降低了壓縮機出力率,加重了脫碳系統(tǒng)的負荷,造成合成氨裝置綜合電耗上升。由于富氧連續(xù)氣化技術(shù)綜合節(jié)能效果不明顯,未能得到普遍應用。

4.1.2 固定層加氮增氧間歇氣化工藝

間歇氣化工藝操作的其他工藝條件不變,僅在上吹階段加入空氣與富氧混合后的富氧空氣進入氣化爐,φ(O2)一般為35%~40%,能穩(wěn)定并減緩上吹階段氣化層溫度的下降速率,以提高入爐蒸汽分解率、縮短吹風時間及減少吹風氣生成量,從而降低爐渣中的殘?zhí)己?,以達到降低塊煤消耗的目的。中能公司2#合成氨裝置富氧制氣即采用此工藝,節(jié)能效果較明顯。

4.1.3 固定層吹風增氧間歇氣化工藝

間歇氣化工藝操作的其他工藝條件不變,僅將吹風階段空氣氣化劑改為富氧氣化劑,即將φ(O2)為25%~28%的富氧空氣代替空氣進入氣化爐,可縮短吹風時間、減少吹風氣生成量、減少吹風氣帶出的潛熱和顯熱損失、降低爐渣中的殘?zhí)己?,以達到降低塊煤消耗的目的。

中能公司根據(jù)近幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗論證:富氧連續(xù)氣化工藝經(jīng)實際運行,經(jīng)濟效益并不明顯,且目前在固定層氣化工藝中使用的較少,大多已停用;加氮增氧工藝與吹風增氧工藝都可縮短吹風時間、減少吹風氣生成量、減少吹風氣帶出的潛熱和顯熱損失,其不同之處在于加氮增氧工藝在上吹階段較穩(wěn)定并減緩了氣化層溫度下降速率,進而提高了入爐蒸汽分解率,但從安全角度考慮,混合后氧含量受限制,從而制約加入的富氧氣體總量,減少吹風氣生成總量受限;在吹風增氧工藝中,隨著氧含量的提高,灰渣層中未*氣化的碳的活性提高,氣化更加*,可大幅降低爐渣中的殘?zhí)己俊榇?,中能公司決定將比較成熟的上加加氧與空氣加氧工藝相接合,待工藝穩(wěn)定后,再作優(yōu)化調(diào)整。

4.2 循環(huán)時間及時間分配

4.2.1 循環(huán)時間

循環(huán)時間的選擇主要取決于燃料性質(zhì)及各閥門的動作速度,循環(huán)時間的長短對穩(wěn)定氣化層溫度和煤氣產(chǎn)量有一定的影響。循環(huán)時間過長,在一個循環(huán)內(nèi)氣化溫度波動大,產(chǎn)氣量變化大,因此循環(huán)時間短些為宜。但由于受閥門起落速度及燃料煤性質(zhì)的影響,各企業(yè)選擇的循環(huán)時間大多不同。若閥門起落時間長,短循環(huán)則會造成閥門動作頻繁、閥待現(xiàn)象嚴重,不但影響塊煤消耗,同時影響單爐發(fā)氣量。筆者認為,因各企業(yè)所采用的閥門動作速度不同,循環(huán)時間不應盲目調(diào)整。目前,中能公司1#合成氨裝置的造氣系統(tǒng)采用的循環(huán)時間為135 s。

4.2.2 吹風負荷

吹風負荷的確定需綜合考慮原料煤的質(zhì)量、工藝狀況、設(shè)備情況等因素。生產(chǎn)1 m3半水煤氣需要0.95~1.05 m3空氣,工藝控制合理或使用煤時取低限,使用劣質(zhì)煤或工藝差時取高限。若晝夜溫差大,空氣密度變化就大,羅茨鼓風機在同等條件下出力不同,單位時間入爐風量相差較大,因此,各企業(yè)的吹風負荷大多不同。但其共同點是隨著氣溫下降,空氣中氧含量增加,吹風時間也必然隨之縮短。中能公司采用增氧制氣后,空氣中φ(O2由原21%提高至25%,同時也提高了上加氮氧含量并延長了上加氮時間,因此吹風時間所占比例有了大幅下降,即以塊煤為原料的吹風時間所占比例由原25.2%下降至20.0%,以型煤為原料時從20.0%下降至17.7%。

4.2.3 上、下吹時間

一般情況下,上吹階段的燃料層溫度較高,上吹時間較長,上吹制氣的產(chǎn)量和質(zhì)量較好;但上吹時間過長,會消耗大量氣化層熱量,且氣化層上移,對以后的制氣不利。因此,在上、下吹制氣時間分配上,下吹制氣時間比上吹制氣時間長。采用VPSA裝置增氧制氣工藝后,在對爐況調(diào)整過程中,結(jié)合上、下行煤氣溫度情況,中能公司以塊煤為原料的上吹時間所占比例由原29.6%提高至34.8%,以型煤為原料時從原33.3%提高至35.5%,下吹時間所占比例未變。

4.2.4 上加氮的選擇

為使造氣爐維持相對較高的氣化層溫度、獲得較高的蒸汽分解率和有利于調(diào)節(jié)氫氮比,吹風時間不宜過長,應更多地采用上加氮來提高氣化強度。采用富氧制氣后,上加氮顯得更為重要,其不僅能提高造氣爐的氣化強度,而且能減少風壓及富氧壓力的波動。目前,中能公司1#合成氨裝置的造氣系統(tǒng)上加氮時間為30 s。

4.3 蒸汽溫度

中能公司采用增氧制氣初期,蒸汽溫度未進行調(diào)整,一般控制在190~220 ℃,出現(xiàn)了爐底結(jié)疤懸空現(xiàn)象,爐況不穩(wěn),嚴重影響正常生產(chǎn)。經(jīng)分析,由于空氣和上加氮氧含量的升高,在吹風及上加氮期間,造氣爐內(nèi)未*反應的碳在造氣爐底部進行反應,造成爐底溫度較高,且易出現(xiàn)爐底結(jié)疤懸空現(xiàn)象。中能公司通過增大上吹時間所占比例及降低蒸汽溫度等方法進行調(diào)節(jié),問題已*消除。目前,中能公司蒸汽溫度一般控制在170~190 ℃。

4.4 氧氣壓力

中能公司采用增氧制氣初期,氧氣壓力不穩(wěn)定。經(jīng)討論,決定關(guān)小上加氮手輪閥,延長上加氮時間,以單系統(tǒng)上加氮連續(xù)運行方式來穩(wěn)定上加氮氧含量及壓力。同時,利用DCS吹風排隊功能,將單系統(tǒng)吹風時間盡量排滿,避免出現(xiàn)空風、重風現(xiàn)象,以此來穩(wěn)定吹風階段的氧壓力及含量。

4.5 氧氣聚積的預防

空氣加氧時易出現(xiàn)氧聚積的問題。目前,大多數(shù)企業(yè)采用1臺風機帶動4臺造氣爐,如循環(huán)時間為135 s,各爐吹風時間加吹凈時間為27 s,即4臺造氣爐*吹風時間為108 s,剩余的27 s為造氣爐不吹風時間,平均分配給4臺造氣爐為6.75 s,即各爐吹風間隔時間為6.75 s,此時部分氧氣易聚積在空氣總管內(nèi),在下一循環(huán)的吹風初期,就有高濃度的氧入爐,不但會造成造氣爐運行不穩(wěn)定,而且會危及安全生產(chǎn)。中能公司利用吹風排滿及防止氧聚積的技術(shù),成功避免了上述情況。

增氧工藝實施前、后的生產(chǎn)使用對比

增氧工藝實施前、后造氣工藝數(shù)據(jù)對比見表4。

表4  增氧工藝實施前、后造氣工藝數(shù)據(jù)對比

項目

增氧前


增氧后

塊煤

煤棒


塊煤

煤棒

空氣總管φ(O2)/%

21

21


25

25

上加氮φ(O2)/%

21

30


35

35

吹風百分比/%

25.2

20.0


20.0

17.7

上加氮時間/s

20~25

20~25


25~30

25~30

回收時間/s

1~2

1~2


3~4

3~4

上行溫度/℃

280~300

310~330


260~280

290~310

下行溫度/℃

280~300

230~280


240~280

210~260

半水煤氣φ(CO2)/%

8.0~9.0

12.0~14.0


8.0~8.5

11.0~12.0

吹風氣φ(CO2)/%

15.0~16.0

15.0~16.0


18.5~19.5

18.5~19.5

灰渣殘?zhí)假|(zhì)量分數(shù)/%

21

20


18

10

噸氨耗氧量/m3

25.1


205.7

噸氨耗煤/kg

1 160


1 114

開爐數(shù)/臺

20


18

























從表4工藝數(shù)據(jù)可看出:VPSA增氧工藝投運后,吹風氣中的CO2含量增加,吹風效率提高,吹風時間減少,制氣時間相應增加,吹風氣生成量大幅減少;上、下行煤氣溫度均有所降低,說明氣化層更加集中;由于爐溫的提高,單爐發(fā)氣量提高了15%~18%,蒸汽利用率也得到大幅提高;而爐渣殘?zhí)己肯陆?,則說明煤的利用率提高;上、下行溫度的下降,表明顯熱損失減少,為節(jié)能降耗打下了堅實的基礎(chǔ)。

增氧工藝實施前、后合成氨消耗數(shù)據(jù)對比見表5。

表5  增氧工藝實施前、后合成氨消耗數(shù)據(jù)對比

項目

合成氨產(chǎn)量/t

噸氨塊煤消耗/kg

噸氨電耗/(kW·h)

2

31 187

1 150

62.1

3

27 889

1 167

63.9

4

30 735

1 164

61.0

平均

29 937

1 160

62.3

10

29 928

1 143

55.8

11

31 000

1 126

55.8

12

32 598

1 073

46.9

平均

31 175

1 114

52.8
















由表5數(shù)據(jù)對比可看出,采用VPSA制氧裝置后,噸氨塊煤消耗平均下降了46 kg、電耗下降了9.5 kW·h,節(jié)能效果比較明顯。

經(jīng)濟效益分析

該項目總投資2 900.00萬元,按合成氨日產(chǎn)量1 050 t、氧氣產(chǎn)量9 000 m3/h、年運行時間350 d、制氧電耗0.38 kW·h/m3、電價0.55元/(kW·h)、φ(O2)83%、利率8%計,則生產(chǎn)1 m3純氧的可變成本、固定成本和全部成本分別為0.209,0.071和0.280元/m3;生產(chǎn)氧氣的日成本為9 000×0.83×24×0.280=50 198.40(元);若扣除原深冷空分裝置供氧1 100 m3/h后,增加的氧氣日成本為(9 000×0.83-1 100×0.999)×24×0.28=42 813.79(元)。

目前,中能公司外購塊煤和煤末價格分別為1 100元/t和550元/t,按外購塊煤含煤末質(zhì)量分數(shù)14%、塊煤入爐率86%計,則實際入爐煤價格=(1 100-14%×550)÷86%=1 189.53(元/t)。

日節(jié)煤費用=46×1 050×1 189.53/1 000=57 454.30(元)。

日節(jié)電費用=9.5×1 050×0.55=5 486.25(元)。

日節(jié)省費用合計=57 454.30+5 486.25-42 813.79=20 126.76(元),則月節(jié)約費用在60萬元左右。

結(jié)語

中能公司固定層增氧工藝與北大先鋒公司的VPSA制氧工藝的結(jié)合,經(jīng)過近1年運行優(yōu)化,通過提高固定層造氣爐上加氮及入爐空氣中氧含量,改善了碳與氧氣的反應條件;通過設(shè)備和工藝的配套改造,吹風效率提高,吹風時間縮短,從而提高了單爐發(fā)氣量,降低了灰渣中的殘?zhí)己亢驮鞖庀到y(tǒng)的生產(chǎn)成本,減少了二氧化碳排放量,達到了節(jié)能降耗的目的,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。


參考文獻

[1]石春發(fā).變壓吸附制氧技術(shù)在間歇式固定層造氣爐中的應用[J].小氮肥,201410):5-7.


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