養(yǎng)豬場廢水處理設(shè)備價格
無機(jī)分子絮凝劑混凝效果高、價格低,是zui主流無機(jī)絮凝藥劑。無機(jī)高分子絮凝劑的品種按離子度不同可分為陽離子型和陰離子型。
1 廢水來源及水質(zhì)(許:)
集約化養(yǎng)殖基地,主要以養(yǎng)殖為主,年出欄1萬余頭。廢水豐要包括尿、部分糞和舍沖洗水,另外還有生活區(qū)所產(chǎn)生的生活污水。原每日排放的高濃度污水約150m3,原工藝設(shè)計以該水量進(jìn)行設(shè)計,設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。處理出水要求達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。
污水處理設(shè)備用陽離子聚丙烯酰胺作為污水運營污泥脫水劑。在和客戶溝通的過程中,客戶經(jīng)常問到在污水處理污泥脫水過程中,污泥脫水劑投加量的問題。要相對準(zhǔn)確的知道污泥脫水劑投加量的問題,首先了解這些參量,污泥的含水率,泥餅含水率,進(jìn)泥量,進(jìn)藥量,配藥濃度等。

2 原廢水處理工藝
2.1 原工藝流程
原廢水處理工藝為沼氣池+生物接觸氧化池+氧化塘工藝,具體流程如圖1所示。
本工藝為典型的養(yǎng)殖廢水處理工藝,廢水經(jīng)厭氧接觸法(沼氣池)處理后去除大部分COD、SS,之后進(jìn)入好氧生物接觸池進(jìn)行好氧生化處理,經(jīng)兩次沉淀后進(jìn)入氧化塘講行自然處理,之后排放。
厭氧接觸法是厭氧活性污泥法的一種類型,具有話用范圍廣、工藝穩(wěn)定、緩沖能力較強(qiáng)以及消化池能夠保持較高的污泥濃度和有機(jī)物去除效果較好的特點;好氧接觸法生物固體量多,水流*混合,故對水質(zhì)水量的驟變有較強(qiáng)的話應(yīng)能力,較為話合對厭氧出水講行處理;氧化塘工藝是藻菌共生體系,藻類在氧化塘中光合作用能夠提高溶解氧濃度,強(qiáng)化好氧微生物的降解作用。因此從理論上而言本工藝是較為可行的方法。若按正常水質(zhì)水量及工藝參數(shù)運行,基本可滿足排放要求。
在污水處理方面,直到不久前,一些城市還采用一級或一級強(qiáng)化處理工藝技術(shù),出水達(dá)不到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)對除去有機(jī)污染物的要求。

2.2 主要構(gòu)筑物及其設(shè)計參數(shù)
調(diào)節(jié)池:工藝尺寸為6.0mx6.0mx4.2m,有效容積144m3。
沼氣池(厭氧接觸池):工藝尺寸為5.0mx5.0mx8.0 m,有效容積1750 m3,3座,COD容積負(fù)荷為1.7?2.0 kg/(m3*d)。
接觸氧化池:工藝尺寸為12.0mx8.0mx3.0m, 有效容積200m3。
初沉池:工藝尺寸為3.0 mx3.0 mx5.5m,有效容積45 m3。
二沉池:工藝尺寸為3.0mx3.0 mx5.5 m,有效容積45m3。
氧化塘:面積2000 m2,水深1m,總有效容積為2000m3。
系統(tǒng)作為傳統(tǒng)污水處理廠的污水處理的有效補(bǔ)充,逐步在城鎮(zhèn)居住社區(qū)、賓館酒店、旅游景區(qū)、新農(nóng)村社區(qū)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
2.3 原工藝存在問題
養(yǎng)殖場于2012年投產(chǎn)運行,原水處理工藝隨之運行,在原工藝運行過程中,隨著調(diào)試運行正常,出水基本能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。然而隨著時間的推移,工藝出水逐漸出現(xiàn)SS偏高,出水水質(zhì)變黑、變臭現(xiàn)象,經(jīng)水質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn),主要是SS、COD及氨氮超標(biāo)。由于出水SS質(zhì)量濃度由原來小于150mg/L 升高至800mg/L,而氨氮質(zhì)量濃度也一直保持在40 mg/L以上。無法達(dá)標(biāo),從而造成收留出水的氧化塘惡臭,嚴(yán)重影響周邊環(huán)境。
科技大學(xué)校長陳繁昌說,創(chuàng)科方面,還要努力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),如入境及政策等。經(jīng)盧偉國說,樂見經(jīng)有約100項建議獲采納,建議將創(chuàng)科研發(fā)開支占GDP比率10年內(nèi)再至2.5%。立議員陳沛然說,施政報告承諾定期按人口增長和人口結(jié)構(gòu)變動逐步醫(yī)管局經(jīng)常撥款,期望日后公共經(jīng)常撥款按需求而定,緩解人手和資源不足問題。
對工程出現(xiàn)的問顳講行現(xiàn)場調(diào)研及水質(zhì)監(jiān)測分析之后,得出如下結(jié)論:
1)主要原因,是因為該養(yǎng)殖場的規(guī)模講行了擴(kuò)大,廢水水量從150m3/d增加至200m3/d,導(dǎo)致運行負(fù)荷太高所致。原厭氧接觸池的COD負(fù)荷為1.7? 2.0kg/(m3*d),為15?25攝氏度的溫度條件下COD容積負(fù)荷的高值,當(dāng)水量從150m3/d增大到200m3/d時,勢必引起負(fù)荷從而導(dǎo)致系統(tǒng)的承受能力降低,厭氧系統(tǒng)出現(xiàn)較大問題。
2)根據(jù)講出水水質(zhì)情況,沼氣池出水、接觸氧化池出水、氧化塘出水的水質(zhì)均超標(biāo)。從原沼氣池的進(jìn)出水口設(shè)計圖及現(xiàn)場實際可以看出,該池進(jìn)出水口的標(biāo)高基本在同一高度,在初始運行時,未出現(xiàn)出水短流,何經(jīng)討*運行,污泥積累、設(shè)備維護(hù)不善等原因,厭氧污泥沒有發(fā)揮效果,從而導(dǎo)致后續(xù)的構(gòu)筑物軺負(fù)荷而無法達(dá)標(biāo)運行。
污水處理設(shè)備,是一種能有效處理城區(qū)的生活污水,工業(yè)廢水等的工業(yè)設(shè)備,避免污水及污染物直接流入水域,對改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
3 工藝改造
3.1解決方案
針對上述原因,提出改講工藝如下:
1)針對運行負(fù)荷太高,在厭氧接觸池部分增加填料以增加厭氧污泥的濃度,從而滿足因廢水暈后而增加的污泥負(fù)荷,同時對厭氧接觸池進(jìn)行一定的改進(jìn)。
2)好氧部分增加膜生物反應(yīng)器工藝,在本工藝中,不對生物接觸氧化池做改動,原工藝有兩個沉淀池,即初沉池和二沉池(原設(shè)計思路是為了將SS去除更好),本改進(jìn)工藝將膜組件放入原工藝初沉池中構(gòu)津浸沒式膜生物反應(yīng)池,對出水水質(zhì)進(jìn)行把關(guān)處理。
具體方案為:1)原設(shè)計沼氣池已經(jīng)造成進(jìn)出水短路,未能發(fā)揮厭氧反應(yīng)器效果。可將沼氣池進(jìn)水口下調(diào),同時在池底污泥區(qū)的上部增設(shè)1m厚度的填料,形成復(fù)合型厭氧接觸池;2)利用原初沉池,將膜組件浸沒入池中,構(gòu)建膜生物反應(yīng)器;3)經(jīng)核算,原工藝設(shè)置風(fēng)機(jī)出風(fēng)量較大,可利用工程現(xiàn)有羅茨風(fēng)機(jī)供氣,其供氣量可滿足膜生物反應(yīng)器的處理需氣要求;4)利用原工藝二沉池作為設(shè)備間(膜反應(yīng)器的抽吸泵,反沖泵,反沖水箱、電控設(shè)施等),出水進(jìn)入氧化塘。
3.2 改造后工藝流程
改造后工藝流程如圖2所示,廢水經(jīng)復(fù)合型厭氧接觸池處理后去除大部分COD、SS,之后進(jìn)入好氧生物接觸池進(jìn)行好氧生化處理,經(jīng)MBR強(qiáng)化處理后講入氧化塘講行自然處理,之后排放。
通過增加填料對污泥濃度進(jìn)行有效地提高,從而保障污泥負(fù)荷的正確參數(shù),增加廢水的處理效果,在理論上是可行的,是我國很多污水廠提標(biāo)改造的主要技術(shù)工藝。而膜生物反應(yīng)器工藝具有占地小、負(fù)荷低的特點,膜組件具有高效截留作用可保證出水SS良好。經(jīng)改講后的工藝對廢水講行處理,可汰到較好的處理水平。
改講后主要設(shè)備如表2所示。
一級處理主要是去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體物質(zhì),常用物理法。一級處理后的廢水BOD去除率只有20%,仍不宜排放,還須進(jìn)行二級處理。二級處理的主要任務(wù)是大幅度去除污水中呈膠體和溶解狀態(tài)的有機(jī)物,BOD去除率為80%~90%。
4 運行效果
經(jīng)過工藝改講后,進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試及運行,由于厭氧反應(yīng)池及好氧反應(yīng)池內(nèi)的污泥活性并未喪失,因此系統(tǒng)恢復(fù)運行很快,同時改講后的MBR池也使用好氧接觸池的剩余污泥及部分從市政污水廠剩余污泥,并使其中污泥質(zhì)量濃度維持在8g/L左右。經(jīng)過2個月左右的調(diào)試,系統(tǒng)穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)為:COD為 80?100mg/L、、BOD5為15?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。
5 經(jīng)濟(jì)性分析
5.1預(yù)算
MBR系統(tǒng)價格:人民幣20萬元,沼氣池填料系統(tǒng)1萬元。
5.2 優(yōu)缺點
優(yōu)點:1)出水清澈,幾乎無SS,氨氮亦可降低到zui小值,達(dá)標(biāo)較容易;2)不需要每天加藥混凝,只需定時 (每幾個月)加反沖洗膜的藥劑;3)自動化程度高,管理方便;4)施工方便;5)產(chǎn)泥少,幾乎無需排泥。
缺點:1)相對較大;2)有電耗。
5.3 運行成本
在原有風(fēng)機(jī)不變的情況下,增加的電耗為MBR自吸泵的耗電量為12kWh,電費按1元/kWh計,則增加的電量約0.06元/m3;MBR的藥劑清洗費用,增加成本約為0.1元/m3;原運行成本主要為電耗及人工費用,約為1.38元/m3。
因此,改講后工藝的運行成本為1.54元/m3廢水,比原工藝運行成本增加約0.16元/m3。
6 結(jié)論
采用改進(jìn)后的工藝流程即厭氧+好氧+MBR+氧化塘工藝對養(yǎng)殖場廢水進(jìn)行處理,具有良好的處理效果,耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。
廢水處理運行總成本約為1.54元/m3,出水COD為 80?100mg/L、BOD5為15 ?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,出水各項指標(biāo)均達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。
采用膜組件代替初沉及二沉池實現(xiàn)泥水分離,使反應(yīng)池內(nèi)單位容積微生物量大,具有容積負(fù)荷高、 出水穩(wěn)定、改講方便等優(yōu)點。氧化塘不僅可對污染物進(jìn)一步去除,同時兼有景觀功能。
如果工藝主體采用物化方法,如一級強(qiáng)化,加載磁分離等工藝,一般是先加公斤之間;化工行業(yè)的廢水使用量一般是五十到一百二十公斤之間;漂染行業(yè)的廢水和造紙行業(yè)的廢水zui難處理PAC調(diào)質(zhì),然后再加陰離子絮凝劑,zui后加陽離子絮凝劑脫水。具體投加量要根據(jù)污水水質(zhì)而定。