廣西作為國家的南藥基地,擁有豐富的中醫(yī)藥資源。近年來,隨著中藥、中成藥制藥企業(yè)的發(fā)展,該類企業(yè)排放的廢水已成為嚴重污染源之一。中藥生產企業(yè)在原料洗滌、藥物提取和沖洗過程中會產生大量廢水,其具有有機污染物濃度高、懸浮物含量高、色度高、可生化性較好的特點〔1〕,如何有效處理該類廢水成為當今環(huán)保領域面臨的一個難題。
1 項目背景
桂林某制藥廠位于漓江上游地區(qū),主要使用銀杏葉提取銀杏黃酮,生產*、膠囊等系列產品,是一個具備一定規(guī)模的藥品生產基地。由于其生產過程中將產生大量廢水,若直接排放會對漓江的水環(huán)境造成嚴重影響。因此,要求該企業(yè)排放達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準要求。
該企業(yè)委托筆者單位對廠區(qū)的污水處理站進行設計和調試,筆者作為主要參與者參加了該污水處理項目的設計與運行調試。
2 廢水來源及水質水量
廢水主要來源于中藥材前處理的清洗、蒸煮,提取工藝中的提煉、濃縮,以及殘液傾倒、設備清洗過程等。其主要污染物為CODCr、BOD5、SS,平均排放量為200 m3/d,zui大排水量為20 m3/h,生產廢水與部分生活污水經廠區(qū)污水下水道合并流入廢水處理站。由于企業(yè)受市場需求、產品銷售情況以及原材料的季節(jié)性等因素影響,隨時調節(jié)產品產量,因此廢水排放無固定規(guī)律,水量水質隨時間變化很大。根據廠方提供的資料,廢水水質如表1 所示。
表1 廢水水質
從表1 可知,該企業(yè)產生廢水的BOD5/COD>0.3,說明該廢水的可生化性較好,可采用生化工藝進行處理。
3 工藝流程
制藥廢水的處理方法很多,物化法主要有混凝沉淀法、氣浮法、吸附法、電解法和膜分離法;化學法主要有催化鐵內電解法、臭氧氧化法和Fenton 試劑法;生化法主要有序批式活性污泥法(SBR)、普通活性污泥法、生物接觸氧化法、上流式厭氧污泥床法(UASB)等〔2〕。但上述單一處理方法的效果不好,出水水質不穩(wěn)定,通常采用多種工藝聯(lián)合處理,才能保證穩(wěn)定的處理效果。目前,多種處理工藝的聯(lián)合使用在很多工程中得到應用,并取得了很好的效果,例如UASB—CASS 工藝〔3〕、水解酸化—SBR 工藝〔4〕、兼氧—深曝—兩級A/O 工藝〔5〕、水解酸化—接觸氧化—氣浮—氧化工藝〔6〕等。結合該企業(yè)的實際廢水水質、水量和地形情況,決定采用水解酸化— SBR工藝處理生產廢水,其工藝流程見圖1。
廢水主要來自中藥加工過程,其中含有大量大顆粒固體污染物,因此將廢水先送入格柵井去除粗大顆粒。格柵井內設粗細兩道格柵,以分離粗大顆粒和較細顆粒。預處理后的廢水進入水解酸化池,水中難降解的大分子有機物在厭氧微生物作用下進行消化分解,成為易降解的小分子有機物,可提高后續(xù)工藝的CODCr和BOD5去除率。水解酸化池出水進入SBR 池曝氣,水中的有機物在好氧微生物作用下繼續(xù)分解為CO2和H2O,使廢水達標排放。SBR 池產生的污泥由污泥泵排入水解酸化池進行消化減量,剩余污泥用污泥泵定期排入污泥干化場,晾干后外運填埋。
圖1 中藥廢水處理工藝流程
4 廢水處理站主要構筑物
(1)格柵井。設格柵井1 座,鋼砼結構,尺寸為5.0 m×2.0 m×1.5 m,安裝兩道格柵,其中粗格柵柵條間隙30 mm,細格柵柵條間隙5 mm,通過物理方法去除廢水中較大的懸浮物質,采用人工清渣,停留時間10 min。
(2)水解酸化池。設水解酸化池1 座,鋼砼結構,尺寸為12 m×15 m×2.5 m,停留時間2 d,池中填充彈性填料,通過厭氧微生物降解高分子有機物,池底均布曝氣管,手工閥門控制曝氣時間,與SBR池共用鼓風機,防止污泥沉積,出水使用泥泵送至SBR 池。
(3)SBR 反應池。設SBR 反應池2 座,鋼砼結構,處理量Q=100 m3/d,尺寸為5 m×4 m×6 m,運行周期為24 h;包括曝氣頭50 個,鼓風機2 臺(1 用1備)。
(4)漂白池。設漂白池1 座,鋼砼結構,尺寸為D 8 m×2 m,安裝攪拌機1 臺,投加漂白劑去除色度,若SBR 池出水色度已經滿足排放要求,則不漂白。
(5)濾池。設濾池1 座,鋼砼結構,尺寸為3 m×3 m×4 m,填料為普通未分級卵石,主要考慮去除漂白后產生的絮狀體,不考慮反沖洗。
5 試運行及問題
5.1 工程啟動
(1)SBR 池。SBR 池接種污泥取自桂林市七里店污水處理廠剩余污泥,投加污泥后向SBR 池內注清水至4 m水位,每池中添加尿素20 kg、磷酸二氫鉀10 kg,連續(xù)曝氣72 h,開始進水調試。對SBR 池定時曝氣,定時適量排出上清液并添加適量的廢水原水,逐步減少尿素和磷酸二氫鉀的投加量直至*停止投加。在啟動過程中,觀察活性污泥中菌膠團的大小、形狀、顏色并取上清液進行測試,判斷活性污泥微生物的馴化培養(yǎng)效果。在第25 天時停止投加氮磷,*使用生產廢水,只是在第30 天和第32天時,因微生物營養(yǎng)不足、菌膠團顏色發(fā)黃變暗,分別投加一次附近養(yǎng)豬場產生的豬糞,持續(xù)曝氣24 h后,情況得到改善。在連續(xù)運行45 d 后,反應池中的活性污泥性能良好,廢水處理達到預期效果,初步判定SBR 池啟動成功。
(2)水解酸化池。水解酸化池中使用彈性填料,填料填充度為70%,在啟動初期使用廢水原水來培養(yǎng)厭氧污泥,但效果不明顯,污泥增長緩慢;第25 天時SBR 池開始回流污泥,將回流污泥作為水解酸化池接種污泥,45 d 后填料掛膜效果明顯,系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行期。
5.2 運行中出現的問題
該項目于2005 年竣工并投入使用,試運行期間處理效果穩(wěn)定,出水水質均能達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準要求。監(jiān)測發(fā)現,總排放口的SS 雖然達標,但均高于漂白池出水SS,經現場考察后發(fā)現,漂白池出水采用穿孔出水,出水口位于濾池填料上方,出水對濾池填料產生沖擊,且出水口只有1 個,造成濾池布水不均,可能對過濾效果產生影響。隨后對漂白池出水口進行改造,采用UPVC 多孔管布水,減少出水對濾池填料的沖擊并盡可能使布水均勻,改造完成后該問題得到解決。
6 驗收與監(jiān)測
環(huán)保部門對該項目進行了驗收,針對該廠排放控制項目(pH、CODCr、BOD5、SS、色度)進行了監(jiān)測。在其正常生產期間內連續(xù)采樣4 次,監(jiān)測期間生產工況穩(wěn)定,廢水排放量為200 m3/d ,達到了設計處理要求。監(jiān)測結果見表2。
表2 數據表明,該項目出水水質穩(wěn)定,實際處理效果達到設計要求,出水水質達到并優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級標準。
表2 項目監(jiān)測結果
7 工程投資和運行成本
該廢水處理工程總投資約50 萬元。運行成本主要為動力費用、固定資產折舊費、設備維修費、藥劑費、人工費等,實際測算的處理成本約為0.76 元/m3。
8 結論
(1)采用水解酸化—SBR 工藝可以有效處理中藥廢水,穩(wěn)定運行時對COD 的去除率可達95%以上,出水各項指標均滿足排放標準要求。
(2)在采用普通未分級卵石作為濾池填料時,濾池進水分布是否均勻將影響過濾效果,應盡量使布水均勻。
(3)該治理工程采用地下式和半地下式構筑物,在滿足工藝流程的前提下,盡量利用處理站原有地勢,降低了動力費用。各構筑物間位置合理,工藝管線短、建筑物布置緊湊。項目達到預期的處理效果,取得了良好的環(huán)境效益。
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