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天津市眾邁環(huán)保設(shè)備科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 一體化污水處理設(shè)備,農(nóng)村污水處理設(shè)備,MBR工藝污水處理設(shè)備,溶氣氣浮機(jī),消毒設(shè)備,含油廢固超凈裝置 |
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主營(yíng)產(chǎn)品: 一體化污水處理設(shè)備,農(nóng)村污水處理設(shè)備,MBR工藝污水處理設(shè)備,溶氣氣浮機(jī),消毒設(shè)備,含油廢固超凈裝置 |
2021-5-12 閱讀(288)
油田附近某煉油廠擁有生產(chǎn)裝置四套,其中減粘裝置主要加工超稠油,產(chǎn)生高濃度的減粘污水是全廠最劣質(zhì)的污水,對(duì)污水處理場(chǎng)沖擊很大,影響因子高達(dá)0.87,也是導(dǎo)致全廠污水處理排放不達(dá)標(biāo)的主要原因。污水處理場(chǎng)改造之前,先對(duì)超稠油減粘污水處理進(jìn)行研究。
1、減粘污水的來(lái)源及水質(zhì)情況
減粘裝置污水包括三塊。一是熱油泵的冷卻水、蒸汽冷凝水、生活污水和裝置區(qū)初期雨水。二是閃蒸塔頂污水,來(lái)自超稠油進(jìn)裝置未脫除的含水、閃蒸塔頂三注水。三是分餾塔頂污水,主要是爐管注水、分餾塔頂三注水。
對(duì)減粘裝置污水點(diǎn)源水質(zhì)進(jìn)行多天的跟蹤監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果是泵的冷卻水等屬于低濃度污水,易處理。閃蒸塔頂污水屬于中濃度污水。分餾塔頂污水中石油類(lèi)、CODCr、硫化物平均值分別是1897mg/L、85682mg/L、159mg/L,是全廠最劣質(zhì)的污水。
對(duì)閃蒸塔頂污水、分餾塔頂污水進(jìn)行GC-MS成分分析。閃蒸塔頂污水苯酚類(lèi)居多,與閃蒸過(guò)程有關(guān)。分餾塔頂污水含有高濃度的烴類(lèi)、揮發(fā)酚、氨氮和硫化物,而常減壓蒸餾污水未出現(xiàn)此情況,表明這與超稠油發(fā)生輕度熱裂解大分子變小分子有關(guān)。
2、研究的主要內(nèi)容及過(guò)程
2.1 污水處理工藝的選擇
分餾塔頂污水有機(jī)物濃度高,難降解,并具有較強(qiáng)的生物毒性,是減粘污水處理的主要難點(diǎn)。單一處理工藝很難達(dá)到處理效果,一般需要采用幾種工藝的組合才能保證工藝的高效與穩(wěn)定?;谝陨峡紤],確定將可生化性差的高濃度污水*行絮凝氣浮和催化臭氧處理;處理后的污水與中低濃度污水混合后采用“氣浮-生物膜水解酸化-接觸氧化-BAF-臭氧催化”等處理流程。即混合污水通過(guò)氣浮使進(jìn)水的油含量小于20mg/L。生物膜水解酸化能夠使不可降解的大分子、難溶解CODCr通過(guò)斷鏈、開(kāi)環(huán)等作用,分解成小分子、易溶解的有機(jī)物,提高可生化性。再通過(guò)接觸氧化進(jìn)一步氧化降解CODCr,出水經(jīng)BAF處理后,再經(jīng)臭氧催化單元處理使出水CODCr降至50mg/L以下,達(dá)到外排指標(biāo)。
2.2 分餾塔頂污水物化+臭氧催化處理
物化+臭氧催化是一級(jí)處理。將高濃度污水通過(guò)選擇合適的隔油、氣浮工藝,篩選出高效混凝劑、助凝劑,回收浮油和沉淀污泥,以提高物化處理對(duì)高濃度污水中CODCr、油、硫化物及SS去除率。
取一定的污水水樣,先投加破乳劑和無(wú)機(jī)混凝劑,再投加有機(jī)混凝劑,如硫酸鋁、聚合硫酸鋁鐵(PAFS)、聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等。單一混凝劑很難達(dá)到絮凝效果,也可采用幾種混凝劑組合投加。在不同pH值下攪拌、靜置后取上清液測(cè)定其CODCr及油含量值。通過(guò)CODCr和油的去除率高低選出高效混凝劑、助凝劑。確定混凝藥劑后再進(jìn)行隔油、浮選試驗(yàn),浮選后的污水經(jīng)臭氧催化處理,取試驗(yàn)后的上清液測(cè)定CODCr和石油類(lèi)。