處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質(zhì) |
玻璃鋼 |
溧陽(yáng)電鍍一體化污水處理設(shè)備處理方案氣浮法是代替沉淀法的新型固液分離手段,1978年上海同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用氣浮法處理電鍍重金屬?gòu)U水處理獲得成功。隨后,因處理過(guò)程連續(xù)化,設(shè)備緊湊,占地少,便于自動(dòng)化而得到了廣泛的應(yīng)用。
溧陽(yáng)電鍍一體化污水處理設(shè)備處理方案
電鍍污水處理是指對(duì)電鍍工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行凈化和處理,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或者循環(huán)利用的要求。電鍍污水含有大量的重金屬離子、有機(jī)物質(zhì)和酸性物質(zhì)等污染物,如果直接排放或未經(jīng)處理就循環(huán)利用,會(huì)對(duì)環(huán)境和人類(lèi)健康造成嚴(yán)重危害。因此,進(jìn)行電鍍污水處理是非常重要的環(huán)保工作。
電鍍污水處理涉及到多種處理工藝和技術(shù),需要經(jīng)過(guò)預(yù)處理、主處理和深度處理等階段。下面我將對(duì)這些工藝進(jìn)行詳細(xì)介紹,并分別闡述其原理和操作流程。
一、預(yù)處理階段
1. 油脂分離
電鍍污水中常含有大量的油脂、乳化液和懸浮物等,首先需要進(jìn)行油脂分離處理。通常采用物理方法,如板式油水分離器或離心分離器,通過(guò)重力分離或離心作用將油脂和懸浮物從水中分離出來(lái),從而凈化水質(zhì)。
2. 中和處理
電鍍過(guò)程中常使用酸堿溶液,因此廢水中可能含有大量酸性或堿性物質(zhì)。中和處理是將廢水的酸堿度調(diào)整到中性的過(guò)程,通常采用加入中和劑的方式,如石灰、氫氧化鈉等,使廢水的pH值接近中性,以便后續(xù)處理。
3. 沉淀處理
在沉淀處理階段,通過(guò)加入適當(dāng)?shù)某恋韯?,如聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,使廢水中的重金屬離子和懸浮物發(fā)生沉淀反應(yīng),從而去除重金屬離子和部分懸浮物。
4. 過(guò)濾
經(jīng)過(guò)沉淀處理后的廢水中仍可能存在微小的懸浮物,需要進(jìn)行過(guò)濾處理。常見(jiàn)的過(guò)濾設(shè)備包括砂濾器、活性炭過(guò)濾器等,通過(guò)過(guò)濾器的作用,進(jìn)一步去除殘留的懸浮物和顆粒物質(zhì),提高水質(zhì)的凈化度。
二、主處理階段
1. 化學(xué)沉淀
化學(xué)沉淀是指通過(guò)加入適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)藥劑,如聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,與廢水中的重金屬離子發(fā)生沉淀反應(yīng),形成不溶性沉淀物,從而去除廢水中的重金屬離子。這是電鍍廢水處理中常見(jiàn)的重要處理工藝。
2. 活性炭吸附
活性炭具有較強(qiáng)的吸附性能,可以有效去除廢水中的有機(jī)物質(zhì)和部分重金屬離子。將廢水通過(guò)活性炭床,有機(jī)物質(zhì)和其他污染物質(zhì)會(huì)被吸附在活性炭表面,從而凈化水質(zhì)。
3. 離子交換
離子交換是利用離子交換樹(shù)脂吸附廢水中的離子污染物,如重金屬離子和其他離子物質(zhì)。通過(guò)將廢水通過(guò)離子交換樹(shù)脂層,使得廢水中的離子污染物被樹(shù)脂吸附,實(shí)現(xiàn)對(duì)離子的去除。
4. 膜分離
膜分離是利用微孔膜、超濾膜等膜材料,將廢水中的有機(jī)物質(zhì)、微粒和重金屬離子等物質(zhì)進(jìn)行截留分離。膜分離工藝具有高效、節(jié)能的特點(diǎn),可以有效提高廢水的凈化效果。
三、深度處理階段
1. 高級(jí)氧化
高級(jí)氧化是指利用臭氧氧化、紫外線光解等高級(jí)氧化技術(shù),對(duì)廢水中的難降解有機(jī)物質(zhì)進(jìn)行氧化分解。這些技術(shù)能夠高效地去除廢水中的有機(jī)物質(zhì),提高水質(zhì)的凈化度。
2. 膜技術(shù)
膜技術(shù)包括反滲透、納濾等技術(shù),通過(guò)高分子膜的選擇性截留作用,進(jìn)一步去除廢水中的微小顆粒、離子和有機(jī)物質(zhì),得到更純凈的水質(zhì)。
污水處理氣浮法是向水中通入空氣,產(chǎn)生微小氣泡,由于氣泡與細(xì)小懸浮物之間黏附,形成浮選體,利用氣泡的浮升作用,上浮到水面,形成泡沫或浮渣,從而使水中的懸浮物質(zhì)得以分離。按照氣泡產(chǎn)生方式的不同,可分為充氣氣浮、溶氣氣浮和電解氣浮三類(lèi)。
氣浮法是代替沉淀法的新型固液分離手段,1978年上海同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用氣浮法處理電鍍重金屬?gòu)U水處理獲得成功。隨后,因處理過(guò)程連續(xù)化,設(shè)備緊湊,占地少,便于自動(dòng)化而得到了廣泛的應(yīng)用。
氣浮法固液分離技術(shù)適應(yīng)性強(qiáng),可處理鍍鉻廢水、含鉻鈍化廢水以及混合廢水。不僅可去除重金屬氫氧化物,而且可以去除其他懸浮物、乳化油、表面活性劑等。氣浮法用于處理鍍鉻廢水的原理是:在酸性的條件下和六價(jià)鉻進(jìn)行氧化還原反應(yīng),然后在堿性條件下產(chǎn)生絮凝體,在無(wú)數(shù)微細(xì)氣泡作用下使絮凝體浮出水面,使水質(zhì)變清。
2.污水處理離子交換法
污水處理離子交換法主要是利用離子交換樹(shù)脂中的交換離子同電鍍廢水中的某些離子進(jìn)行交換而將其除去,使廢水得到凈化的方法。
國(guó)內(nèi)用離子交換技術(shù)處理電鍍廢水是從20世紀(jì)60年代開(kāi)始進(jìn)行試驗(yàn)研究的,到70 年代末,因?yàn)槠惹行枰鉀Q環(huán)境污染問(wèn)題,這一技術(shù)得到了很大發(fā)展,當(dāng)前已成為處理電鍍廢水和回收某些金屬的有效手段之一,也是使某些鍍種的電鍍廢水達(dá)到閉路循環(huán)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。但是采用離子交換法的投資費(fèi)用很高,系統(tǒng)設(shè)計(jì)和操作管理較為復(fù)雜,一般的中小型企業(yè)難以適應(yīng),往往由于維修、管理等不善而達(dá)不到預(yù)期的效果,因此,在推廣應(yīng)用上受到了一定的限制。
國(guó)內(nèi)對(duì)含鉻、含鎳等電鍍廢水采用離子交換法處理較為普遍,在設(shè)計(jì)、運(yùn)行和管理上已有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)處理后水能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),且出水水質(zhì)較好,一般能循環(huán)使用。樹(shù)脂交換吸附飽和后的再生洗脫液經(jīng)電鍍工藝成分調(diào)整和凈化后能回用于鍍槽,基本實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)。另外,離子交換法也可用于處理含銅、含鋅、含金等廢水。
溧陽(yáng)電鍍一體化污水處理設(shè)備處理方案
一、案例概述
某電鍍廠在日常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生了大量污水,由于未能及時(shí)有效處理,導(dǎo)致廢水中的重金屬離子、有機(jī)物等有害物質(zhì)含量嚴(yán)重超標(biāo)。為了解決這些問(wèn)題,工程師對(duì)該電鍍廠提出一系列有效的污水處理措施。
二、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題
1、污水成分復(fù)雜:電鍍廠污水成分復(fù)雜,含有多種重金屬離子、有機(jī)物、氨氮等有害物質(zhì),處理難度較大。
2、處理設(shè)備老化:該電鍍廠原有的污水處理設(shè)備老化,處理效率低下,無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)有的污水處理需求。
3、處理效果不穩(wěn)定:由于操作人員技能水平有限,化學(xué)藥劑添加不當(dāng),導(dǎo)致處理效果時(shí)好時(shí)壞,不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
4、能耗高、成本高:該電鍍廠采用的污水處理工藝復(fù)雜,能耗高,導(dǎo)致污水處理成本較高。
三、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)
進(jìn)水水質(zhì):CODcr:1000mg/L;BOD5:300mg/L;SS:200mg/L;重金屬離子濃度超標(biāo)。
出水水質(zhì):CODcr≤100mg/L;BOD5≤20mg/L;SS≤50mg/L;重金屬離子濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
處理水量:每天500噸。
能耗:原工藝能耗較高,每噸水處理成本約3元。
四、解決方法
1、優(yōu)化預(yù)處理:對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理,采用化學(xué)法去除重金屬離子和有機(jī)物,同時(shí)增加過(guò)濾裝置,去除懸浮物和大顆粒物質(zhì)。
2、升級(jí)設(shè)備:更換新型污水處理設(shè)備,提高設(shè)備處理效率。
3、強(qiáng)化生物處理:采用生物膜反應(yīng)器等更高的生物處理方法,增加微生物降解有機(jī)物和氨氮的能力。
4、優(yōu)化工藝流程:簡(jiǎn)化污水處理工藝流程,降低能耗和成本。
5、加強(qiáng)培訓(xùn):對(duì)操作人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)技能培訓(xùn),提高操作水平和責(zé)任心。
五、處理后結(jié)果
1、進(jìn)水水質(zhì):處理后污水中的各類(lèi)有害物質(zhì)得到了有效去除,重金屬離子、有機(jī)物、氨氮等含量均大幅下降。
2、出水水質(zhì):處理后的廢水達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、能耗與成本:通過(guò)優(yōu)化工藝流程和升級(jí)設(shè)備,每噸水處理成本降低至1元,減少了能源消耗和運(yùn)營(yíng)成本。
4、現(xiàn)場(chǎng)管理:操作人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)后,技能水平得到提高,責(zé)任心增強(qiáng),確保了污水處理設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和達(dá)標(biāo)排放。
通過(guò)采取一系列有效的解決方法,該電鍍廠