處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質(zhì) |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
常州分散式一體化污水處理設(shè)備處理方案在磷肥企業(yè)的生產(chǎn)加工過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生非常多的廢水,這些污水中含有一定的有害物質(zhì),其中最多的就是氟和磷。在磷肥的加工生產(chǎn)中,因磷酸中的雜質(zhì)含量高,生產(chǎn)過(guò)程本身屬于固液混合物料生產(chǎn),并且磷酸、硫酸、氟元素具有較強(qiáng)的腐蝕性,生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)堵塞、設(shè)備腐蝕等情況,在檢修、清理以及尾氣洗滌過(guò)程中都會(huì)產(chǎn)生不同程度的含磷氟廢水。
常州分散式一體化污水處理設(shè)備處理方案
鋼鐵冷軋廢水中有毒有害污染物質(zhì)種類繁多,產(chǎn)線排放出來(lái)的廢水主要有含鉻廢水、含鎳廢水、含油廢水、含酸廢水等,這些廢水含有大量重金屬,油類物質(zhì)和總氮也比較高,一直以來(lái)就是鋼鐵企業(yè)水處理行業(yè)中的技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)和難點(diǎn)。近年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)要求的不斷嚴(yán)格,相關(guān)法令法規(guī)的制定與執(zhí)行,對(duì)冷軋廢水的處理提出了新的更高的要求。
華南某鋼鐵生產(chǎn)的酸洗廢水經(jīng)過(guò)隔油、中和、絮凝沉淀等預(yù)處理設(shè)施處理后進(jìn)入生化池通過(guò)生物反硝化對(duì)總氮進(jìn)行降解,再經(jīng)深度處理達(dá)標(biāo)后外排。生化池采用活性污泥法,為A2O工藝,處理水量為80m3/h左右,總氮800~1200mg/L。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)以及化驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,該股廢水具有高TN、低TP的特點(diǎn)。所以污水處理廠每天通過(guò)投加3t葡萄糖和磷鹽,來(lái)補(bǔ)充生物反硝化所需的碳源和能量,但總氮去除率僅能達(dá)到68%左右,亟需尋找更為合適的碳源投加,以提高脫氮效果。
生物活性碳源(Pro-C)采用普羅倍增技術(shù)研發(fā)而成,產(chǎn)品為棕褐色無(wú)刺激性氣味的弱酸性液體,組分為小分子有機(jī)酸、醇類、糖類以及藻類提取物等,具有的COD當(dāng)量,可廣泛應(yīng)用于市政污水/工業(yè)污水處理系統(tǒng)中,以解決碳源不足而導(dǎo)致的出水NOx-N偏高問(wèn)題,提高污水處理系統(tǒng)的反硝化能力,同時(shí)對(duì)強(qiáng)化生物除磷等也有很好的效果。本文介紹了Pro-C用于鋼鐵酸洗廢水處理系統(tǒng)的實(shí)踐,對(duì)Pro-C與傳統(tǒng)葡萄糖碳源的應(yīng)用特點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比和總結(jié),試驗(yàn)研究了Pro-C替代葡萄糖的效果。
1、材料與方法
1.1 試驗(yàn)藥劑
生物活性碳源(Pro-C):密度為1.21mg/L,COD≥1,000,000mg/L,外觀為棕褐色液體,無(wú)毒無(wú)害。
葡萄糖(食品級(jí)):密度為1.56g/cm3,COD為900,000mg/kg,白色粉末狀,無(wú)毒無(wú)害。
1.2 試驗(yàn)方法
進(jìn)行試驗(yàn)的鋼鐵企業(yè)冷軋退火酸洗線產(chǎn)能為70萬(wàn)t/a,產(chǎn)品覆蓋300系、400系、200系不銹鋼冷軋板帶成品?,F(xiàn)場(chǎng)廢水處理系統(tǒng)的運(yùn)行工藝流程為:酸洗廢水(以及含油廢水)→隔油池→中和池→中沉池→水解酸化池→厭氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→深度處理→達(dá)標(biāo)排放。該廢水站生化出水TN在300~400mg/L,COD在300mg/L左右。
本試驗(yàn)通過(guò)將生物活性碳源投加于厭氧池前端,觀察生化系統(tǒng)的出水總氮、COD以及生物相等指標(biāo),對(duì)比葡萄糖替代前后的使用效果。但由于該系統(tǒng)前端采用石灰調(diào)節(jié)來(lái)水pH,使得生化系統(tǒng)污泥鈣化嚴(yán)重,有效污泥濃度較低(SS/VSS≈0.15)。所以在試驗(yàn)時(shí),采用逐步替代的葡萄糖的方法(即分四個(gè)階段在厭氧池投加Pro-C和葡萄糖,最終替代葡萄糖,并實(shí)現(xiàn)減量投加),以此避免鈣化下的活性污泥對(duì)碳源替換的不適而導(dǎo)致的數(shù)據(jù)升高。表1為四個(gè)階段中Pro-C和葡萄糖的用量。
圖1為投加Pro-C期間生化系統(tǒng)進(jìn)、出水總氮濃度變化情況。從下圖中可以看出,Pro-C在替代食品級(jí)葡萄糖過(guò)程中,出水總氮濃度呈現(xiàn)的不同規(guī)律。在每天投加使用3t葡萄糖期間,廢水站二沉池出水總氮基本維持在300mg/L以上。試驗(yàn)過(guò)程第一階段,以1.75t的生物活性碳源替代2t葡萄糖,出水總氮開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì),平均總氮為261mg/L,由于試驗(yàn)第三天進(jìn)水總氮異常,導(dǎo)致后一天的出水?dāng)?shù)據(jù)也有小幅升高,但隨著進(jìn)水穩(wěn)定,出水總氮隨即開(kāi)始下降。試驗(yàn)第二階段,用2.5t的Pro-C替代3t葡萄糖,此階段二沉池出水總氮平均值為206.4mg/L,此過(guò)程二沉出水較大波動(dòng),主要原因在于:
(1)產(chǎn)線排水異常,使得進(jìn)生化系統(tǒng)的總氮起此彼伏,對(duì)微生物的新陳代謝造成一定影響,脫氮能力受到?jīng)_擊。
(2)生化系統(tǒng)污泥自身鈣化嚴(yán)重,有效活性污泥含量較低,且此階段為投加Pro-C作為反硝化碳源,微生物內(nèi)部代謝以及酶的分泌發(fā)生改變,使其需要短暫的適應(yīng),從而導(dǎo)致此階段的數(shù)據(jù)波動(dòng)。
(3)第三階段為碳源減量階段,此時(shí)每天投加Pro-C為2.25t,出水總氮數(shù)據(jù)平均85.6mg/L,此時(shí)微生物已適應(yīng)Pro-C,即便進(jìn)水總氮升高,出水總氮依然保持平穩(wěn)在100mg/L以下。
(4)第四階段的碳源投加量降至2.0t,此時(shí)出水平均總氮較第三階段升高11.5mg/L,并保持穩(wěn)定,說(shuō)明在滿足業(yè)主要求的出水總氮小于100mg/L的要求下,此時(shí)Pro-C的投加量恰到滿足,且可以替代1.5倍葡萄糖的使用量。
2.2 生化出水CODCr變化情況
COD指污水廢水中需要被氧化的還原性物質(zhì)的含量,化學(xué)需氧量越高,就表示江水的有機(jī)物污染越嚴(yán)重,如果不對(duì)其加以處理,許多有機(jī)污染物可在江底被底泥吸附而沉積下來(lái),在今后若干年內(nèi)對(duì)水生生物造成持久的毒害作用。所以在水質(zhì)環(huán)保治理管理中,化學(xué)需氧量是一個(gè)重要有機(jī)物污染參數(shù)。
在此廢水處理系統(tǒng)中,如果生化池出水的COD過(guò)高,會(huì)大大加重后端深度處理的運(yùn)行費(fèi)用。因此,改善前端出水CODCr可以有效降低運(yùn)營(yíng)成本投入。圖2是投加生物活性碳源試驗(yàn)期間,生化系統(tǒng)出水CODCr的變化情況。
1、磷肥企業(yè)含磷廢水的主要來(lái)源
在磷肥企業(yè)的生產(chǎn)加工過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生非常多的廢水,這些污水中含有一定的有害物質(zhì),其中最多的就是氟和磷。在磷肥的加工生產(chǎn)中,因磷酸中的雜質(zhì)含量高,生產(chǎn)過(guò)程本身屬于固液混合物料生產(chǎn),并且磷酸、硫酸、氟元素具有較強(qiáng)的腐蝕性,生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)堵塞、設(shè)備腐蝕等情況,在檢修、清理以及尾氣洗滌過(guò)程中都會(huì)產(chǎn)生不同程度的含磷氟廢水。由此可見(jiàn),磷肥企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有含磷污水排出。而在磷肥的生產(chǎn)中,需要采用黃磷作為主要加工原材料,在其中具有非常多的磷物質(zhì),會(huì)隨著工業(yè)廢水而排出,具有一定的危害性。
2、含磷廢水的危害分析
含磷廢水的排放具有非常大的危害,如果廢水流入湖泊中,會(huì)引起水體的富營(yíng)養(yǎng)化,湖水中的藻類會(huì)進(jìn)行瘋長(zhǎng),從而影響到湖泊之中其他生物的生存。與此同時(shí),還會(huì)造成水體的透明度明顯下降,這樣會(huì)削弱水體復(fù)氧能力,而水中的魚(yú)類數(shù)量也會(huì)減少。除此之外,還會(huì)出現(xiàn)赤潮現(xiàn)象,導(dǎo)致水質(zhì)惡化,不利于水生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。當(dāng)水體中的磷達(dá)到一定量時(shí),人在食用后會(huì)對(duì)人體健康造成影響,引起骨質(zhì)疏松等疾病。而且很多水汽蒸發(fā)中會(huì)帶有一定的磷物質(zhì),當(dāng)其融于雨水降落時(shí),會(huì)帶來(lái)更大面積的災(zāi)害。土壤中含有過(guò)量的磷時(shí)會(huì)導(dǎo)致水分流失,不利于農(nóng)作物的種植,對(duì)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)造成了一定的影響。
3、含磷廢水的常用處理方法
在含磷廢水的處理工作中,我們可以運(yùn)用多種方法,比如,常用的沉淀法,非常有效的電化學(xué)法,對(duì)外界沒(méi)有影響的吸附法以及凝聚法,等而其中的化學(xué)沉淀法由于操作簡(jiǎn)單,同時(shí)其具有一定的實(shí)用性,能夠達(dá)到非常好的處理效果,受到了人們的歡迎。化學(xué)沉淀法主要是因?yàn)榱姿岣芘c很多金屬離子之間發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成沉淀,析出磷元素,具有非常好的效果。能夠與其進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的金屬陽(yáng)離子有多種,比如,鈣離子、鐵離子、鋅離子、亞鐵離子等。而具體的沉淀生成量與環(huán)境的pH以及磷酸根的濃度有直接的關(guān)系,當(dāng)化學(xué)反應(yīng)環(huán)境中的pH越高,其中的磷酸根的濃度也會(huì)變得越高,這樣就能夠更好地生成沉淀物質(zhì)進(jìn)行磷元素的處理。因此,在進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)之中,可以通過(guò)對(duì)pH的調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)化學(xué)反應(yīng)的控制,具有非常好的效果。除此之外,還可以加入聚丙烯酰胺,其分子組成為線性結(jié)構(gòu),具有一定的吸附作用,這樣就能夠更好地形成大的沉淀,有利于進(jìn)行磷元素的去除。在進(jìn)行含磷廢水的處理過(guò)程中,還應(yīng)該不斷進(jìn)行測(cè)試,從而確定廢水是否能夠達(dá)到排出標(biāo)準(zhǔn),這就需要控制反應(yīng)溶液中的pH,不能夠超過(guò)7.5,這樣會(huì)導(dǎo)致無(wú)法檢測(cè)出其中的鐵、鋅含量,影響測(cè)試工作的進(jìn)行。
常州分散式一體化污水處理設(shè)備處理方案
4、含磷廢水處理工藝實(shí)例分析
4.1 磷肥企業(yè)概況
越都公司在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),其主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為普通過(guò)磷酸鈣、重過(guò)磷酸鈣、等,在進(jìn)行生產(chǎn)加工過(guò)程中會(huì)進(jìn)行一定的污水排出,其中廢水中的主要污染物為磷和氟。此次含磷污水的處理過(guò)程中使用含有氟化鈣的石灰乳,并且需要通過(guò)一定的順序進(jìn)行添加聚鐵、聚鋁等物質(zhì)進(jìn)行除磷工作。
4.2 含磷廢水處理工藝
磷肥企業(yè)在進(jìn)行廢水處理時(shí),需要通過(guò)調(diào)節(jié)池進(jìn)行均衡,然后再利用輸送泵進(jìn)行廢水運(yùn)輸,將其運(yùn)送到反應(yīng)池之中。在反應(yīng)池中可以分為6格,需要在第一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)部投放含有氟化鈣的石灰乳,并且需要利用專業(yè)的機(jī)器進(jìn)行一定的攪拌工作,能夠讓含磷廢水與生石灰進(jìn)行更好地接觸,這樣能夠更好地進(jìn)行反應(yīng),從而形成一定的沉淀。而其中的氟化鈣結(jié)晶比較小,氫氧化鈣的沉淀比較大,首先需要從表面開(kāi)始進(jìn)行覆蓋,然后需要不斷增加攪拌強(qiáng)度,有利于更好地讓氟化鈣從氫氧化鈣的表面進(jìn)行脫離,這個(gè)階段應(yīng)該保證pH在8.5左右。混合物中的鐵和氟會(huì)生成絡(luò)合物,鐵與磷酸根反應(yīng)生成沉淀,能夠有效加快沉淀的速度。還應(yīng)該在第五個(gè)反應(yīng)池中加入濃度為5%的混凝劑,條件計(jì)量為20mg/L,在進(jìn)行混凝劑的加入后,應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)行pH的調(diào)節(jié),將其控制在7.8左右,這樣能夠更好地進(jìn)行反應(yīng)。還可以使用鋁鹽進(jìn)行除氟,最后生成沉淀。然后需要繼續(xù)講廢水排入沉淀池內(nèi),需要進(jìn)行一定的泥水分離,需要加過(guò)濾器,通過(guò)過(guò)濾將沉淀濾出,然后將過(guò)濾后的液體輸送到儲(chǔ)水池留作后用,從而完成除磷的工作。
5、含磷廢水處理工藝優(yōu)化措施
5.1 消解罐的優(yōu)化
在原本的消解池設(shè)計(jì)中,只有一個(gè)可以為石灰乳提供出口的地方,能夠在生石灰進(jìn)行一定的消解后可以通過(guò)反應(yīng)池進(jìn)行應(yīng)用。但是每次的反應(yīng)會(huì)造成石灰乳的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不同,這樣很可能因?yàn)槌鏊勘容^大而造成石灰浪費(fèi)的問(wèn)題。因此,為了能夠更好地進(jìn)行生石灰的應(yīng)用,可以通過(guò)一定的改造來(lái)有效使得石灰乳與含磷污水進(jìn)行充分反應(yīng),從而可以在一定程度上提高生石灰的利用率。主要是在消解罐的中部和底部運(yùn)用一定的管道來(lái)進(jìn)行接通,這樣就能夠更好地讓其發(fā)生充分接觸,有利于提高生石灰的利用率,促進(jìn)除磷效果的提升。
5.2 反應(yīng)系統(tǒng)的優(yōu)化
為了更好地提高除磷效果,還可以對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行一定的優(yōu)化工作。應(yīng)該設(shè)置兩套反應(yīng)裝置,在第一套反應(yīng)裝置中應(yīng)該對(duì)pH進(jìn)行控制,要求其pH不能夠大于5,主要是為了能夠防止磷酸根以H2PO4的形式存在,這樣不利于與金屬鹽溶液發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而生成沉淀。然后需要在反應(yīng)裝置2中進(jìn)行最后的沉淀生成反應(yīng),能夠?qū)⑵浞譃閮蓚€(gè)步驟進(jìn)行解決,不但能夠更好地達(dá)到除磷的效果,還能夠在一定程度上提高工作效率,具有非常重要的作用。
5.3 工藝的優(yōu)化結(jié)果
在進(jìn)行含磷廢水處理工藝的優(yōu)化工作之后,通過(guò)幾個(gè)月的使用情況來(lái)看,與去年相比,使用石灰的用量比之前少了30%,而且能夠從反應(yīng)裝置中檢測(cè)到其中的氧化鈣含量小于0.08%,由此可知氧化鈣的利用效率能夠得到很大的提升。而反應(yīng)裝置2中進(jìn)行烘干測(cè)量磷物質(zhì)的含量可以達(dá)到26%,可以很明顯看到除磷效果的提升。因此,此次的含磷廢水處理工藝優(yōu)化十分成功,不但能夠降低石灰的使用量,還能夠有效提高處理效果,具有非常重要的意義。