洛陽宇泉環(huán)??萍加邢薰?span>作者
乳品加工廢水主要來源于各種設備的洗滌水、地面沖洗水以及生產(chǎn)各種乳制品的廢水。廢水中含有大量脂肪、蛋白質和乳糖,除乳糖能以真溶液形態(tài)溶解于水外,乳蛋白是焦糖懸濁液,乳脂則是乳濁液。國內目前主要采用A-O 工藝處理乳品,同時結合氣浮、沉淀單元,工藝較為成熟,出水水質穩(wěn)定,操作管理方便,但是污泥產(chǎn)生量大,處置難度大,曝氣等動力消耗較高等缺點。
本工程使用滴濾床+接觸氧化組合工藝,滴濾床通過自然通風供氧的方式運行[2],無需機械曝氣,同時利用滴濾床生物膜自身能夠形成厭氧- 好氧環(huán)境的特點,實現(xiàn)硝化反硝化而進行氮的去除,后續(xù)接觸氧化只需較短的停留時間及少量曝氣就能保證出水達到要求。本文針對該系統(tǒng)的運行情況分析,提出了一條新型、節(jié)能、*、穩(wěn)定的乳品廢水處理工藝路線。
1、廢水水質及水量
污水處理站主要處理乳品加工廠廢水及少量生活污水,設計日處理量為1 200 m3。乳品加工廠廢水含有大量的有機物,主要含乳固形物(乳脂肪、酪蛋白及其他乳蛋白、乳糖、無機鹽類),其含量視乳品的不同品種和不同方法而不同,并在水中呈可溶性或膠體懸浮物。
2、工藝流程及工藝特點
(1)工藝流程
乳品加工廠廢水及少量生活污水進入調節(jié)池,再用提升水泵將廢水直接輸送至滴濾床進水口處,滴濾床出水再進入接觸氧化池進一步處理,保證出水達到排放標準,出水進入二沉池進行沉淀后進行排放。
(2)工藝特點
因乳品加工廢水COD 在1 000 mg/L 左右,且其生化性相當好,常規(guī)處理都采用水解酸化+接觸氧化或者A/O 等工藝,在運行過程中常會出現(xiàn)泡沫多、池內浮渣多、生化池內pH 難控制、污泥易膨脹等操作管理問題,故選擇一種合適的處理技術成為乳品行業(yè)的一個新探索。
a、滴濾床的工作原理
滴濾床中的濾料采用火山巖加工而成,其具有相當大的比表面積,為微生物生長提供了良好的載體,在濾料表面形成的生物膜層含有大量的好氧、兼性細菌、真菌、藻類和原生動物等[4]。當有機污染物攜帶大氣中的氧氣經(jīng)過液相擴散到生物膜表面,進入生物膜內部被微生物分解轉化。當生物膜達到一定厚度時,氧氣在透過膜層前被*消耗,在濾料表面形成內厭氧外好氧環(huán)境。在這樣的環(huán)境下,當NH4+-N 也已液相擴散到生物膜表面時,部分NH4+-N 用于微生物的生長繁殖,部分被膜表面硝化細菌氧化成硝態(tài)氮,硝態(tài)氮再進入生物膜厭氧環(huán)境中,被反硝化細菌利用進行反硝化達到去除NH4+-N 的效果。
b、滴濾床的優(yōu)點
與CASS、活性污泥法等好氧工藝相比較,滴濾床是無需機械曝氣,只通過自然通風供氧,具有能耗低、運行費用低的優(yōu)點;同時,滴濾床可根據(jù)水質、水量情況隨時調整回流比,受來水波動沖擊小,耐沖擊負荷強;其嚴格的生物膜方式運行,產(chǎn)泥量極少,維護和運行簡單。
乳品廢水采用滴濾床工藝,解決了其中濃度水質,采用深度厭氧難控制、水解去除效率低、直接好氧需電耗高等問題。
c、接觸氧化工藝
經(jīng)過滴濾床處理后,COD 已降解50%左右,只是作為一個低耗的一級處理,而接觸氧化做為浸沒式生物膜,也具有抗沖擊負荷、沒有污泥膨脹等優(yōu)點,采用該技術配合滴濾床使用,能夠zui大程度減少池容,且操作管理極為簡單。
3、主要構筑物及設備參數(shù)
(1)調節(jié)池
因生產(chǎn)廢水排放時間較為集中,瞬時流量較大,且各工段及乳品種類不同,導致廢水水質變化差異較大。設計停留時間8 h,有效容積400 m3,設計尺寸23 m×8 m×2.5 m,1 座,鋼砼全地下結構。
(2)滴濾床
生物滴濾床利用空氣中的氧去除部分有機物,無需機械曝氣。1 座,設計尺寸28 m×5 m×5 m,設計停留時間13 h;有效容積650 m3;COD 有效負荷2.77 kg/(m3·d),鋼砼結構。填料高度4.0m,填料體積560m3。
池內裝生物填料,填料表面多孔,可使生物附著生長在上面。下部為0.3 m高(約40 m3)Φ250~300 mm 的毛石,作為承托層,上面再填加3.7 m、Φ50~100 mm 無機固體活性生物填料520 m3。池頂部有1 套布水器,可將調節(jié)池的來水均勻地分布在滴濾床的填料上。池下部設回流水池,用于收集經(jīng)過濾池處理后的廢水,進行回流及控制接觸氧化池的進水量。
(3)接觸氧化池
生物接觸氧化法是在有氧條件下,微生物以填料為載體形成生物膜,通過與廢水接觸,將污染物分解利用合成細胞物質,使廢水得到凈化。
采用滴濾床- 接觸氧化池工藝處理乳品廢水,具有投資費用低、操作方便、運行費用低、處理效果穩(wěn)定的特點。經(jīng)過該工藝處理后,出水COD≤80mg/L,ρ(NH3-N)≤11 mg/L,ρ(SS)≤65 mg/L,對COD、NH3-N 和SS 的去除率分別為95%、90%和92.7%,出水達到國家污水綜合排放標準(GB 8978-1996)中表四規(guī)定的一級排放標準。
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