四川自貢生活污水處理設(shè)備通過(guò)升降組件帶動(dòng)升降架進(jìn)行升降,從而實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)排泥裝置進(jìn)行升降,使得排泥裝置中的刮泥板在運(yùn)行時(shí)能適配對(duì)應(yīng)的液面高度;同時(shí)收集斗的通過(guò)聯(lián)動(dòng)組件與升降架聯(lián)動(dòng),使得升降架在不同高度時(shí),收集斗的角度隨著升降架的升降進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),從而能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)泥渣進(jìn)行收集;
四川自貢生活污水處理設(shè)備
生活污水處理系統(tǒng)的氣浮機(jī),包括池體、進(jìn)水口、曝氣機(jī)、設(shè)置在池體的另一端的出水口、排泥裝置、收集斗、排污管,所述池體的中部升降設(shè)置有升降架;所述收集斗一端轉(zhuǎn)動(dòng)連接在池體上,所述升降架與所述收集斗之間設(shè)置有隨著所述升降架升降而驅(qū)使收集斗轉(zhuǎn)動(dòng)以實(shí)現(xiàn)收集泥渣的聯(lián)動(dòng)組件。本實(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn)和效果:通過(guò)升降組件帶動(dòng)升降架進(jìn)行升降,從而實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)排泥裝置進(jìn)行升降,使得排泥裝置中的刮泥板在運(yùn)行時(shí)能適配對(duì)應(yīng)的液面高度;同時(shí)收集斗的通過(guò)聯(lián)動(dòng)組件與升降架聯(lián)動(dòng),使得升降架在不同高度時(shí),收集斗的角度隨著升降架的升降進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),從而能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)泥渣進(jìn)行收集。

四川自貢生活污水處理設(shè)備分流處理及技術(shù)
根據(jù)廢水處理裝置廢水來(lái)源、污染物種類、污染物含量的不同,工業(yè)園運(yùn)行兩套廢水處理系統(tǒng),一套為150m³/h高濃度廢水處理裝置,另一套為360m³/h綜合廢水處理裝置。高濃度廢水處理裝置主要用于處理來(lái)自硝基苯裝置、MDI(異氰酸酯)裝置廢水,綜合廢水處理裝置用于處理高濃度廢水處理裝置產(chǎn)水、煤氣化裝置廢水、苯胺裝置廢水。
高濃度廢水處理裝置采用固定化高效微生物處理方式,來(lái)水經(jīng)過(guò)混合、均質(zhì)、pH調(diào)節(jié)、混凝沉淀后,去除來(lái)水中的懸浮物,提高廢水可生化性。通過(guò)自流,廢水進(jìn)入生化系統(tǒng),生化系統(tǒng)分為厭氧段和好氧段,在厭氧段,通過(guò)微生物的水解、酸化、發(fā)酵等作用,對(duì)自來(lái)水中的有機(jī)雜化類有機(jī)物進(jìn)行開(kāi)環(huán)作用,提高廢水可生化性。

在好氧段,通過(guò)好氧微生物的氧化作用,將廢水中的有機(jī)物降解為二氧化碳和水,同時(shí),在好氧段后端,通過(guò)硝化作用,將來(lái)水中的氨氮氧化為硝酸根和亞硝酸根。在好氧段后端,加入碳酸鈉為硝化反應(yīng)提供無(wú)機(jī)碳源。處理合格的廢水通過(guò)廢水提升泵輸送至園區(qū)綜合廢水處理單元進(jìn)行進(jìn)一步深度處理。
高濃度廢水處理裝置生化池裝填有有機(jī)填料,為微生物生長(zhǎng)、繁殖提供空間,廢水處理裝置產(chǎn)生的所有廢氣統(tǒng)一收集后進(jìn)行活性炭吸附處理。高濃度廢水處理裝置COD去除率能夠達(dá)到80%以上,氨氮去除率能夠達(dá)到90%。并且對(duì)硝基苯、硝基苯酚、氯苯等有機(jī)物具有一定的處理能力。
優(yōu)點(diǎn):
1.系統(tǒng)優(yōu)化后,脫硫廢水系統(tǒng)能夠連續(xù)運(yùn)行,每日合格脫硫廢水排放量為400噸以上,能夠?qū)⑽账?nèi)各離含量控制在合格范圍之內(nèi)。
2.停運(yùn)了板框壓濾機(jī)系統(tǒng),將澄清池底部污泥(石膏沉淀物)通過(guò)吸收塔地坑回吸收塔,減少了運(yùn)行人員操作量。
3.廢水系統(tǒng)的投運(yùn)時(shí)間可控,設(shè)備的可靠性、靈活性大大提高。
4.脫硫廢水藥劑成本下降,目前廢水藥劑使用情況氫氧化鈣1.4kg/t,絮凝劑使用量0.1 kg/t,助凝劑使用量0.23kg/t。廢水處理成本約為5.4元/噸。
5.通過(guò)對(duì)此次系統(tǒng)的技改,從目前運(yùn)行情況來(lái)看較前期未改造之前,處理每噸脫硫廢水可節(jié)約成本6.6元,每月可節(jié)約7.9萬(wàn)元。每年可節(jié)約藥品費(fèi)用約94.8萬(wàn)元。
技術(shù)方案:
魯盛生活污水處理系統(tǒng),包括生活污水出水管道,所述生活污水出水管道與隔油池上的進(jìn)水管道相接通,所述隔油池從左到右依次安裝有第隔板、第二隔板和第三隔板,所述進(jìn)水管道的出水口處且位于第隔板的前側(cè)接通有中空濾網(wǎng),所述隔油池的中間位置處設(shè)有鋼砼隔板,所述鋼砼隔板中間的圓形缺口上固定接通有過(guò)濾管,所述第三隔板的后側(cè)固定設(shè)置裝有納米海綿的鋼絲網(wǎng),所述隔油池右側(cè)的出水管道通過(guò)三通經(jīng)提升泵與原水槽相接通,所述原水槽上的兩個(gè)出水口分別通過(guò)潛水提升泵與兩個(gè)AO接觸氧化槽相接通,所述AO接觸氧化槽的出水口依次通過(guò)管道連通有好氧槽和沉淀槽,所述沉淀槽上清液通過(guò)溢流管溢流至混合水槽,所述沉淀槽底部污泥一部分通過(guò)回流泵回流至好氧槽,且沉淀槽底部的另一部分污泥通過(guò)污泥壓濾機(jī)壓濾后泥餅外運(yùn),所述混合水槽上設(shè)有出水管和緊急回流管,所述緊急回流管的出水口與緊急水池相接通,所述緊急水池的出水口通過(guò)循環(huán)水泵與原水槽相接通。
具體的,所述第1隔板、第二隔板和第三隔板均為玻璃鋼隔板,且第1隔板、第二隔板和第三隔板的頂部均低于隔油池的頂部。
具體的,所述第1隔板、第二隔板和第三隔板的前后兩端均與隔油池的內(nèi)壁密封連接,所述第隔板、第二隔板和第三隔板的底部均與隔油池的底部留有一定距離,且第隔板、第二隔板和第三隔板的底部均與隔油池的底部之間預(yù)留距離逐漸減小。
具體的,所述過(guò)濾管為T(mén)字形連通的過(guò)濾管道。
具體的,所述鋼砼隔板將隔油池分隔為左右兩分隔室,且兩分隔室內(nèi)均設(shè)有通風(fēng)口以及清理口。
具體的,所述原水槽內(nèi)設(shè)有提籃格柵,且提籃格柵上相鄰兩柵條之間的間隙為8mm。
具體的,所述好氧槽的內(nèi)部地板上布設(shè)有微孔曝氣器。
系統(tǒng)優(yōu)化思路:
1、必須進(jìn)一步降低脫硫廢水來(lái)水水質(zhì)濃度、含固量。2、確保脫硫廢水產(chǎn)生量能夠達(dá)到22T/h。
2通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),分析,查閱石膏旋流器資料、真空皮帶脫水機(jī)相關(guān)資料,每臺(tái)氣液分離器產(chǎn)生的濾液為10m3/h,而真空皮帶脫水機(jī)氣液分離器內(nèi)液體是通過(guò)濾布過(guò)濾后的濾液、此濾液內(nèi)各離子含量較高、含固量較低。經(jīng)過(guò)多次監(jiān)測(cè)氣液分離器內(nèi)濾液密度為1030Kg/m3,離子含量與吸收塔漿液離子含量基本一致,且雜質(zhì)含量較低。故對(duì)此進(jìn)行優(yōu)化、試驗(yàn)。
1)將原真空皮帶脫水機(jī)A、B氣液分離器濾液至濾液箱管道技改至脫硫廢水緩沖箱1米處(保留原來(lái)管道加裝閥門(mén),可靈活切換)降低脫硫系統(tǒng)廢水來(lái)水濃度。
2)把脫水系統(tǒng)石膏旋流A、B溢流管由原來(lái)去脫硫廢水緩沖箱技改到濾液箱。確保廢水緩沖箱內(nèi)低濃度、高離子含量漿液。
3)考慮到單臺(tái)皮帶機(jī)運(yùn)行無(wú)法保證廢水緩沖箱流量,將事故漿液箱漿液自然沉淀,上清液密度至1030Kg/m3,通過(guò)事故漿液箱6米口將漿液排至脫水區(qū)地坑,在脫水地坑泵出口加裝三通至廢水緩沖箱,經(jīng)廢水旋流器進(jìn)入廢水系統(tǒng)進(jìn)行處理。大大縮短了事故漿液箱沉淀時(shí)間,在出廢水的同時(shí)事故漿液箱會(huì)有1米清水可直接外排。
4)后認(rèn)真考慮對(duì)A、B石膏旋流器底流進(jìn)行聯(lián)通,經(jīng)過(guò)運(yùn)行試驗(yàn)兩臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)同時(shí)運(yùn)行,每小時(shí)產(chǎn)生的脫硫廢水為20m3/h,確保廢水產(chǎn)生量。